Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji

Podobne dokumenty
Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

Modernizacja Węglopochodnych w ZKZ zakres i sposób realizacji robót

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI Kielce al.górników Staszicowskich57

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sprawozdanie z rewizji kotła WR-25 nr 1 zabudowanego w Ciepłowni Żory

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych.

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Instrukcja eksploatacji VITOCROSSAL 300 E 11. Vitocrossal 300 Typ CR3, 787 do 978 kw

Wykonanie instalacji etażowej centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Rogoyskiego21/3

Instrukcja eksploatacji VITOGAS 100-F E 14. Vitogas 100-F Typ GS1D, 72 do 140 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw

K A R T A T Y T U Ł O W A

Warunki gwarancji! w w w. g a l m e t. c o m. p l. Rysunek nr 2 Schemat montażu podgrzewacza do układu zamkniętego

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Instrukcja eksploatacji PAROMAT TRIPLEX. Instrukcja eksploatacji. Paromat Triplex. Typ RN, 70 do 460 kw. Paroamt Triplex

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Instrukcja eksploatacji VITOPLEX 200. Uwaga! E 18. Vitoplex 200 Typ SX2, 700 do 1950 kw

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA FILTRY MAGNETYCZNE TYPU IFM ::: PARAMETRY :: MONTAŻ :: OBSŁUGA :::

Opis przedmiotu zamówienia na

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Rozszczelnienie zbiornika z gazem płynnym propan butan

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: 24 WOG GIŻYCKO

PROJEKT PN. OGRANICZENIE SZKODLIWEJ NISKIEJ EMISJI MONTAŻ NOWOCZESNYCH KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

tel./fax.: (0-75) , NIP Konto : PKO BP SA O/Kowary

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a Wołów

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

Sprawozdanie z pracy instalacji czyszczenia kotła odzysknicowego opartej o generatory fal uderzeniowych

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw adaptacyjny. Wskazówki bezpieczeństwa. Zastosowanie. dla wykwalifikowanego personelu. dla Vitopend 100, typ WH1B

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

Instrukcja eksploatacji VITOCROSSAL 200. Instrukcja eksploatacji Vitocrossal 200. Vitocrossal 200. Typ CM2, 87 do 311 kw

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

OP-IV MON Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Konserwacja urządzeń w kotłowniacjh 2016 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

Instrukcja eksploatacji VITOPLEX 200. Uwaga! E 25. Vitoplex 200 Typ SX2A, 90 do 1950 kw

BH

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Instrukcja eksploatacji VITOPLEX 300 E 20. Vitoplex 300 Typ TX3A, 620 do 2000 kw

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

RBB RBB RBB

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

NR KAT. PRODUKT MOC [kw] OPIS CENA [NETTO PLN] 0RGZ3AXA TP3 COND 65 18,0-65,0

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

WZI POZNAŃ Poznań ul. Kościuszki 92/98. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WYLEGAŁA ZBIGNIEW DATA OPRACOWANIA : r

Wymiana układu hydraulicznego

Warunki gwarancji Immergas Kotły kondensacyjne

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 GMINA MIASTO MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, MYSŁOWICE

Usuwamy zanieczyszczenia z rynny

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

1. SPIS TREŚCI 2. SPIS RYSUNKÓW

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS

Zawartość opracowania

Wytyczne realizacji:

VITODENS 200-W. Instrukcja eksploatacji

PROTOKÓŁ NR. PROTOKÓŁ BADANIA INSTALACJI GAZOWEJ - MIESZKANIA/LOKALU UŻYTKOWEGO

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/ /86. MIASTKO, MAJ 2008r.

Transkrypt:

Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji Autorzy: Stanisław Stępak WZK Victoria Rafał Dąbek WZK Victoria Zbigniew Figiel Koksoprojekt Bogusław Smaś Koksoprojekt

Instalacja została zaprojektowana i wybudowana w latach 2009 2011 wraz z współpracującymi z nią: Instalacją Absorpcji NH 3 i H 2 S z gazu koksowniczego i Instalacją Desorpcji NH 3 i H 2 S, w której powstaje mieszanka parowo gazowa zasilająca Instalację KRAiC. Uruchomienie Instalacji KRAiC nastąpiło 25.07.2011. Po uruchomieniu Instalacja KRAiC pracowała nieprzerwanie do września 2015. W kwietniu 2015 podjęto decyzję o jej zatrzymaniu. Postój zaplanowano na wrzesień 2015. Celem postoju było wykonanie przeglądu technicznego łącznie z przeglądem wymaganym przepisami Dozoru Technicznego

BP Koksoprojekt wykonało projekt zawierający wykaz niezbędnych materiałów do przeprowadzenia przeglądu. Zamówiona została również usługa polegająca na nadzorze pracowników BP Koksoprojekt nad: przebiegiem przygotowania instalacji do zatrzymania, przebiegiem zatrzymania instalacji, przebiegiem czyszczenia instalacji, przebiegiem przeglądu instalacji, przebiegiem ponownego uruchomienia instalacji. Z dniem 1 września rozpoczęto zatrzymanie instalacji KRAiC. Funkcję instalacji KRAiC przejęła na czas postoju rezerwowa instalacja StWA (Stężonej Wody Amoniakalnej)

Krzywe chłodzenia teoretyczna i praktyczna Spadek temperatury był zdecydowanie wolniejszy od teoretycznego Po wystudzeniu przystąpiono do wykonania czyszczenia i przeglądów poszczególnych aparatów pracujących w instalacji KRAiC

Reaktor NH 3 z kotłami - schemat

Reaktor NH 3 - katalizator Kule osłonowe stan bardzo dobry. Katalizator spieczona górna warstwa, którą należało usunąć.

Reaktor NH 3 - katalizator Z uwagi na spadający pył ze spieczonej warstwy górnej podjęto decyzję o opróżnieniu reaktora NH 3 z całego katalizatora. Następnie został on posegregowany.

Reaktor NH 3 - katalizator posegregowany używany, którego stan był dobry. posegregowany używany, po ponownym załadowaniu do reaktora NH 3. Na spód reaktora załadowano ok. 30% nowego katalizatora, a na górę włożono posegregowany używany, którego stan był dobry.

Katalizator w reaktorze Clausa I osłonowe kule ceramiczne. katalizator Katalizator częściowo pokryty sadzą, osłonowe kule ceramiczne zmieniły kolor, ale nadal można je stosować.

Katalizator w reaktorze Clausa II osłonowe kule ceramiczne katalizator Katalizator z bardzo małą ilością sadzy, osłonowe kule ceramiczne praktycznie czyste. Przewidywany w projekcie okres eksploatacji to 6 lat. Co najmniej przez okres 2 lat można by jeszcze eksploatować ten katalizator. Z uwagi na planowanie kolejnego przeglądu po okresie 5-ciu lat eksploatacji podjęto decyzję o całkowitej wymianie katalizatora w obydwu reaktorach Clausa.

Reaktor NH 3 - wymurówka wymurówka kopuły reaktora NH 3 wymurówka ścian reaktora NH 3 Stan wymurówki reaktora NH 3 dobry. Pęknięcia na spoinach były na tyle niewielkie, że powinny się zamknąć w czasie rozgrzewania.

Reaktor NH 3 - wymurówka wymurówka w komorze gazowej reaktora NH 3 wymurówka ściany sitowej kotła WC. Stan wymurówki w komorze gazowej reaktora NH 3 dobry. Osłona ściany sitowej i rurki korundowe stan bardzo dobry - pomimo to musiała ona zostać zdemontowana z uwagi na kontrolę Dozoru Technicznego.

Reaktor NH 3 - termopary Termopary zabudowane na reaktorze pracowały przez cały okres bezawaryjnie. Dla zapewnienia poprawnej pracy do kolejnego przeglądu dokonano wymiany na ten sam typ, który został wydany w projekcie i pracował poprawnie.

Kocioł wysokociśnieniowy rury wodne kotła WC rury wodne i rynna w kotłe WC Przestrzeń wodna kotła WC czysta, bez kamienia i ubytków.

Kocioł wysokociśnieniowy rury kotła WC widok od strony komory gazowej reaktora NH 3. rury kotła WC widok od strony komory gazowej kotła WC. Przestrzeń gazowa kotła WC z niewielką ilością sadzy.

Kocioł wysokociśnieniowy wypiaskowana ściana sitowa kotła WC ściana sitowa kotła WC zabezpieczona BITIZOL P Przestrzeń gazowa kotła WC wraz ze ścianą sitową zostały wypiaskowane przed odtworzeniem wymurówki. Po wypiaskowaniu wykonano ciśnieniową próbę szczelności według wymogów Dozoru Technicznego

Kocioł wysokociśnieniowy wkładki korundowe zabezpieczenie ściany sitowej kota wykonane z ALPLAST 62 Zamontowano wkładki korundowe zmianie, w stosunku do projektu uległa głębokość zabudowy wkładek. Następnie odtworzono wymurówkę ściany sitowej. Po odtworzeniu wymurówki aparat był gotowy do dalszej eksploatacji.

Kocioł niskociśnieniowy rury kotła NC od strony wody. rury kotła NC od strony wody. Przestrzeń wodna kotła NC czysta, bez kamienia i ubytków.

Kocioł niskociśnieniowy rury kotła NC widok od komory gazowej pomiędzy kotłami. rury kotła NC widok od wylotu z kotła NC. W przestrzeni gazowej kotła NC znajdowała się duża ilość sadzy.

Kocioł niskociśnieniowy czyszczenie rur kotła NC częściowo wyczyszczone rury kotła NC Po wyczyszczeniu kocioł może być nadal bezpiecznie użytkowany. Po wykonaniu ciśnieniowej próby szczelności według wymogów Dozoru Technicznego aparat był gotowy do dalszej eksploatacji.

Reaktory Clausa wylot z reaktora Clausa l. ruszt pod katalizator w reaktorze Clausa l. Stan konstrukcji stalowej i płaszczy reaktorów Clausa bardzo dobry.

Parowy podgrzewacz gazu procesowego ściana sitowa podgrzewacza gazu procesowego naprawione miejsce nieszczelności w podgrzewaczu gazu procesowego Parowy podgrzewacz gazu procesowego z nieznaczną ilością zanieczyszczeń. W trakcie wykonywania ciśnieniowej próby szczelności, okazało się, że jest nieszczelny. Po wykonaniu naprawy zgodnie z zaleceniami Dozoru Technicznego podgrzewacz był gotowy do dalszej eksploatacji.

Kondensator siarki rury i łapacz kropel ściana sitowa przestrzeń gazowa Przestrzeń parowo-wodna i przestrzeń gazowa kondensatora siarki czyste, bez widocznych ubytków i korozji. Po wykonaniu ciśnieniowej próby szczelności według wymogów Dozoru Technicznego aparat był gotowy do dalszej eksploatacji.

Separatory siarki wnętrze separatora siarki wkłady separatorów nowy i używany Stan płaszcza separatorów siarki bardzo dobry i są one czyste. Wkłady separatorów siatki pokryte sadzą i częściowo zatkane przewidziano do wymiany.

Przewody gazu procesowego Przewody gazu procesowego z niewielką ilością siarki, bez widocznych ubytków i korozji po oczyszczeniu były gotowe do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Przewody gazu procesowego - armatura przepustnica zabudowana na gazie procesowym w rejonie AMETEC przepustnica zabudowana na gazie po kotle WC. Stan armatury na gazie procesowym o temperaturze poniżej 150 ºC bardzo dobry. Natomiast całkowitemu zniszczeniu uległa przepustnica na gazie procesowym o wysokiej temperaturze została wymieniona na nową z innego materiału.

Zamknięcia hydrauliczne siarki Stan zamknięć hydraulicznych siarki bardzo dobry widać tylko powierzchniową korozję bez wżerów. Po wykonaniu ciśnieniowej próby szczelności według wymogów Dozoru Technicznego aparaty były gotowe do dalszej eksploatacji.

Elementy zbiornika wgłębnego siarki grzejnik pompa siarki Stan grzejnika bardzo dobry widać tylko powierzchniową korozję bez wżerów. Pompa wymagała wymiany uszczelek na układzie ogrzewania parowego.

Palnik roboczy nadpalona końcówka palnika końcówka palnika po naprawie Końcówka palnika uległa nadpaleniu. Po wymianie końcówki na nową palnik był gotowy do dalszej eksploatacji.

Aparaty pomocnicze wnętrze zbiornika wody kotłowej przed czyszczeniem wnętrze zbiornika kondensatu po umyciu Wykonano również przegląd i czyszczenie zbiornika wody kotłowej, zbiornika kondensatu i wytwarzacza pary grzewczej. Aparaty wewnątrz zostały umyte myjką ciśnieniową. Po wykonaniu ciśnieniowej próby szczelności według wymogów Dozoru Technicznego wytwarzacza pary i zbiornika kondensatu były gotowe do dalszej eksploatacji.

Wymiana uszczelek Wykonano wymianę uszczelek na połączeniach kołnierzowych rurociągów siarki, pary wodnej, wody, gazu procesowego i poreakcyjnego itp. (łącznie ok. 1300 szt.). Zastąpiono uszczelki aramidowo-kauczukowe, które pod wpływem temperatury powyżej 100 ºC twardnieją i tracą swoje właściwości uszczelkami grafitowymi, które pod wpływem temperatury i czynników chemicznych nie tracą swoich właściwości

Podsumowanie Wykonany przegląd wykazał, że instalacja była prawidłowo zaprojektowana, eksploatowana i obsługiwana. Stan aparatów poddanych przeglądowi był bardzo dobry i po wykonaniu niezbędnego czyszczenia mogą one nadal bezpiecznie pracować. Stan wymurówki w reaktorze NH 3 był dobry pęknięcia na spoiwie wywołane skurczem przy chłodzeniu były na tyle niewielkie, że powinny się zamknąć w trakcie rozgrzewania. Katalizator w reaktorze NH 3 w wierzchniej warstwie (ok.15 20 cm) uległ spieczeniu (zużyciu). Pozostała część po wybraniu i posegregowaniu nadawała się do dalszej eksploatacji (ok.70%). Katalizator w reaktorach Clausa został wymieniony w całości z uwagi na przewidywany 4 5 letni okres eksploatacji do kolejnego przeglądu.

Podsumowanie Klapa na gazie procesowym została wymieniona na klapę tego samego typu, lecz wykonaną z innego materiał, który zapewni prawidłowe działanie do następnego przeglądu. Czystość siarki przez cały okres eksploatacji (zarówno przed postojem, jak również po ponownym uruchomieniu) jest niezmienna i wynosi 99,9%. Ilość produkowanej siarki kg / tonę koksu w poszczególnych latach kształtowała się następująco: lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 produkcja siarki 0,3 0,518 0,618 0,560 0,627 0,650 0,630 [kg/t]

Dziękujemy za uwagę