Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska

Podobne dokumenty
Pokampanijna konferencja techniczno-surowcowa, STC

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw

Pokampanijna konferencja techniczno-surowcowa, STC. Dobrowolski Maciej Südzucker Polska S.A.

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie kwietnia 2013r.

Modern&Kotły Sp. z o.o. Wodzisław PEC Goleniów Kocioł WR-6 (nr 3)

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE URZADZEŃ BIOMASY W ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYKONANIA REMONTU KOTŁA WR-10 KW-2

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Urządzenia wytwórcze ( Podstawowe urządzenia bloku.

VI MODERNIZACJE KOTŁÓW

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

V FORUM CIEPŁOWNICZE TECHNIKA TECHNOLOGIA EKOLOGIA 29 listopada 1 grudnia 2017r. Ustroń

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Prezentacja ZE PAK SA

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instalacja odpylania spalin wraz z modernizacją koła WR-2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie

Pokampanijna konferencja techniczno-surowcowa STC, Warszawa luty 2014 dr Dobrowolski M. Pawełek M.

LISTA REFERENCYJNA. Wykonanie, dostawa oraz wymiana części ciśnieniowej kotła WR-10 wraz z poekranowaniem. Wykonanie elementów kotła

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a Wołów

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

I. Wstęp Wiele ciepłowni, kotłowni przemysłowych napotyka na trudności spowodowane niedostateczną zdolnością wytwarzania ciepła, produkcji pary,

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE

ENEA Wytwarzanie S.A RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

Spalarnia Bydgoszcz sukces czy porażka? 53 Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK, ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

Zamawiający Miejsce wykonania zamówienia Obiekt pracy

Korozja wysokotemperaturowa przegrzewaczy pary kotłów rusztowych.

Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk kwietnia 2018, Gdańsk

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

PEC S.A. w Wałbrzychu

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole ul. Przesmyk 1

Cennik Ferroli 2013/1

Kampania 2015 w Nordzucker Polska S.A.

Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją klapami wyciągu i podmuchów. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

BioKraft. z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY

Pokampanijna konferencja techniczno-surowcowa, STC. Pawełek Mariusz Dobrowolski Maciej Südzucker Polska S.A.

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Palnik Dymu TURBO. Pakiet informacyjny

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. Sheet 1 of 25

EKOLOGICZNE KOTŁY STALOWE OPALANE PELETEM Z POJEMNYM ZBIORNIKIEM NA PELET

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM

Kampania 2004/2005 w grupie polskich cukrowni Suedzucker.

Warunki realizacji zadania

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,

Kotłownia wodna elektrociepłowni

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Odzysk ciepła w instalacjach tpok

XLVIII Spotkanie Forum "Energia Efekt - Środowisko" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 października 2012 r.

WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY

do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie )

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Wymagania stawiane obmurzom kotłów rusztowych związane ze wzrostem oczekiwań co do sprawności energetycznej i czystości spalin

Nowoczesne parowe kotły rusztowe w elektrociepłowniach przemysłowych

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE KUCHNI GRZEWCZEJ KWK-13/5: Jedn. miary. 1 Moc znamionowa kw Ciepło oddane do pomieszczenia kw 2 1,5

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Firma jak i jej pracownicy posiadają

OPIS TECHNICZNY KOTŁA BLOKU BIOMASOWEGO BB20p

Cele i wyniki projektu

Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A.

Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3

Transkrypt:

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Dobrowolski Maciej Smoła Paweł Suedzucker Polska Zakopane, Maj 2008

Plan prezentacji SR: Przeniesienie i rozbudowa kotła OR-32 z ML, Montaż turbozespołu TP 6/4 z C. Pustków RO: Modernizacja 3 szt. OR-32 SW: Modernizacja PR-25 etap I SY: Modernizacja OR-32 etap I

Cukrownia Strzelin Demontaż kotła Främbs w SR Demontaż elementów kotła OR-32 z ML i transport do SR Rozbudowa 3-ciągowego kotła w techn. ścian szczelnych z wykorzystaniem elementów kotła z ML: Budowa fundamentów i konstrukcji nośnych kotła Montaż rusztu i instalacji podmuchowej Zabudowa ekranów komory paleniskowej w technologii ścian szczelnych

Cukrownia Strzelin Montaż dwustopniowego przegrzewacza pary i stalowego 4 -stopniowego podgrzewacza wody Rozbudowa instalacji odpylania Demontaż i przeniesienie turbozespołu z Cukrowni Pustków Montaż turbiny TP6/4 i generatora o mocy czynnej 6 MW Zautomatyzowanie obwodów regulacji i podglądu EC

Budowa fundamentów i konstrukcji nośnych kotła Konstrukcja nośna kotła Plac po demontażu kotła Främbs

Konstrukcja nośna i ruszt Montaż instalacji podmuchowej Widok z góry

Ściany szczelne kotła Ekrany komory paleniskowej Montaż ekranu bocznego

Montaż części ciśnieniowej Montaż walczaka Komora paleniskowa (ekran tylni i boczny)

Montaż części ciśnieniowej Montaż walczaka III ciąg podgrzewacz wody

Gwarancje techniczne, Strzelin Parametry gwarantowane: Jednostka Wartość Maksymalna wydajność trwała kotła [t/h] 32 Sprawność kotła w zakresie wydajności 22,5 32 [t/h] [%] 86 Gwarantowany czas pracy ciągłej (bez czyszczenia) [h] 2700 Temperatura pary przegrzanej 425 ± 15 [MPa] 3,9 160 [mg/nm3] 350 Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach

Pomiary gwarancyjne, Strzelin Obciążenie wysokie Jednostka Wartość Wydajność masowa kotła [t/h] 34,8 Sprawność kotła [%] 86,7 Temperatura pary przegrzanej 412 [MPa] 2,93 156 Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach [mg/nm3] 544 Obciążenie średnie Jednostka Wartość Wydajność masowa kotła [t/h] 27,3 Sprawność kotła [%] 88,2 Temperatura pary przegrzanej 408 [MPa] 3,2 148 [mg/nm3] 429 284 Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach

Charakterystyka kotła i pomiary kamp., SR Technologia ścian szczelnych: Wysokie gwarantowane sprawności Dynamika kotła Pomiary w SR, 2007 η: sprawność Zalety: Lekkie obmurze Lekka konstrukcja wsporcza Cieńsze izolacje termiczne Wady: Większe problemy w wypadku rozszczelnienia

Strzelin przed modernizacją Groszek (28 MJ/kg) Węgiel Kam. 28 MW t 5-15 MW t OR32 3-5 MW t Frambs Stirling 1920-1930 40 bars 28 t/h 22 bars 16 t/h RS Siemens 22 / 0.4 bars 2.5 MW / 3200 kva Siemens 22 / 0.4 bars 2.5 MW / 3200 kva wyparka Silo, CO

Strzelin po modernizacji Węgiel Kam. 28 MW t HV,gaz 28 MW t OR32 OR32 Modern. - 2008 Modern. - 2007 silo 1-2 MW t Favorit 1400 TP 6/4 40 / 0.4 bars 6 MW / 7200 kva wyparka

Efekty modernizacji SR Kampania 2006/2007 Zużycie energii 310 kwh/tb Sprawność kotłowni 73 % Zużycie pary na 1MW el. 12 t/mw Zużycie energii 296 kwh/tb Sprawność kotłowni 77 % Zużycie pary na 1MW el. 9.75 t/mw 14 kwh/tb Kampania 2007/2008 Redukcja zużycia energii Uwaga: praca jednego OR32 z wyd. 16 t/h, Sprawność przy tej wydajności 65%

40 Strzelin bilans energii elektrycznej [kwh/t.b] En.elektr. - produkcj a En.elektr. - zużycie Buraki [%] Energia ciepl. [%] 35 30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007

Cukrownia Ropczyce Demontaż podgrzewaczy wody I i II-go stopnia w każdym kotle. Montaż nowych stalowych podgrzewaczy wody I i II-go stopnia Zabudowa dodatkowego, 0 -go stopnia podgrzewaczy wody Zabudowa dodatkowych powierzchni wymiany ciepła parownika (tzw. powierzchnia drabinkowa) Wymiana przednich ekranów Wymiana przegrzewacza pary na kotle nr 1 Wymiana sklepienia przedniego na kotle nr 1 Montaż instalacji powietrza wtórnego na każdym kotle

Zakres modernizacji, Ropczyce 1. Wymiana podgrzewacza pary K1 2. Wymiana I i II stopnia podgrz. wody 3. Montaż dodatkowego stopnia 3. podgrzewacza wody 4. Rozbudowa powierzchni ogrzewalnej 4. parownika - powierzchnia drabinkowa 5. Sklepienie przednie i instalacja 5. powietrza wtórnego

Gwarancje techniczne, Ropczyce Parametry gwarantowane dla każdego kotła: Jednostka Wartość Maksymalna wydajność trwała kotła [t/h] 36 Sprawność kotła przy wydajności do 37 [t/h] [%] 81 Temperatura pary przegrzanej 435 ± 10 [MPa] 3,8 215 [mg/nm3] 350 Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach

Pomiary gwarancyjne Obciążenie wysokie Jednostka Kocioł nr 1 Kocioł nr 2 Kocioł nr 4 Wydajność masowa kotła [t/h] 38,9 38,2 40,5 Sprawność kotła [%] 83,4 81,2 82,4 Temperatura pary przegrzanej 434 425 424,7 [MPa] 3,5 3,57 3,44 205 215 199 [mg/nm3] 375 299 252 Jednostka Kocioł nr 1 Kocioł nr 2 Kocioł nr 4 Wydajność masowa kotła [t/h] 28,1 26,9 29,5 Sprawność kotła [%] 84,7 81,6 84,9 Temperatura pary przegrzanej 425 409 405 [MPa] 3,44 3,57 3,54 197 198 183 [mg/nm3] 311 192 142 Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach Obciążenie ekonomiczne (ruchowe) Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach

Efekty modernizacji RO Kampania 2006/2007 Zużycie energii 257 kwh/tb Sprawność kotłowni 74-76 % Zużycie energii 250 kwh/tb Sprawność kotłowni 79 % 7 kwh/tb Kampania 2007/2008 Redukcja zużycia energii

Cukrownia Świdnica etap I Demontaż obmurza i podgrzewacza żeliwnego w IV ciągu PR-25 Montaż stalowego podgrzewacza w miejsce żeliwnego Dodatkowy podgrzewacz w wolnej przestrzeni IV -go ciągu

Zakres modernizacji etap 1 i 2, Świdnica Etap 1 1. Wymiana podgrzewaczy wody, 1. zabudowa dodatkowego stopnia Etap 2 1. Modernizacja rusztu, instalacji 1. podmuchowej i sklepień 2. Rozbudowa powierzchni wymiany 2. ciepła parownika pow. flagowa 3. Korekta przegrzewacza pary

Gwarancje techniczne, Świdnica Parametry gwarantowane kotła: Jednostka Wartość Maksymalna wydajność [t/h] 27 Nominalna wydajność trwała [t/h] 25 Sprawność przy wydajności 18, 25, 27 [t/h] po etapie 1 [%] 74 75 Temperatura pary przegrzanej 400 [MPa] 3 Temperatura wylotowa spalin 210 Gwarantowany czas pracy ciągłej (bez czyszczenia) [h] 2700 Maksymalna trwała wydajność po 2 etapie [t/h] 30 Sprawność kotła w zakresie 22,5 30 [t/h] po 2 etapie [%] 79 Ciśnienie pary przegrzanej

Pomiary gwarancyjne, Świdnica Obciążenie wysokie Jednostka Wartość Wydajność masowa kotła [t/h] 25,2 Sprawność kotła [%] 76,4 Temperatura pary przegrzanej 415 [MPa] 2,85 205 Jednostka Wartość Wydajność masowa kotła [t/h] 17,9 Sprawność kotła [%] 74,6 Temperatura pary przegrzanej 399 [MPa] 2,9 192 Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin Obciążenie średnie (ruchowe) Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin

Efekty modernizacji Świdnica Kampania 2006/2007 Zużycie energii 303 kwh/tb Sprawność kotłowni 69 % Zużycie energii 295 kwh/tb Sprawność kotłowni 71 % 8 kwh/tb Kampania 2007/2008 (etap1) Redukcja zużycia energii

Cukrownia Strzyżów etap 1 Demontaż rusztu, sklepienia przedniego i odżużlaczy Montaż 8-strefowej instalacji podmuchowej Montaż pokładu rusztowego i wózka rewersyjnego Montaż przedniego sklepienia o zwiększonej żarowytrzymałości Zabudowa dodatkowej powierzchni wymiany ciepła parownika w komorze paleniskowej (powierzchnia drabinkowa) Zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody st. 0 Montaż rurowego podgrzewacza powietrza (spaliny-powietrze) Zautomatyzowanie obwodów regulacji i podglądu kotłowni

Zakres modernizacji etap 1, Strzyżów 1. Rozbudowa powierzchni ogrzewalnej 1. parownika - powierzchnia drabinkowa 2. Montaż dodatkowego stopnia podgrzewacza wody 3. Sklepienie przednie, instalacja 3. powietrza wtórnego, wózek rew. 4. Montaż zmodernizowanego rusztu 5. Montaż podgrzewacza powietrza 2.

Zakres modernizacji etap 2, Strzyżów 1. Wymiana przegrzewacza pary 2. Wymiana I i II stopnia podgrzewacza 2. na stalowy 3. Wymiana ekranów parownika w 3. komorze paleniskowej na nowe 4. Montaż instalacji do przygotowywania 4. i współspalania biomasy

Wózek rewersyjny Strzyżów

Gwarancje techniczne, Strzyżów Parametry gwarantowane dla I-go etapu: Jednostka Wartość Maksymalna wydajność trwała kotła [t/h] 36 Sprawność kotła przy wydajności max. 36 [t/h] [%] 79 Gwarantowany czas pracy ciągłej (bez czyszczenia) [h] 2600 Temperatura pary przegrzanej 425 ± 15 [MPa] 3,7 4 Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach [mg/nm3] 400 Parametry gwarantowane dla II-go etapu Jednostka Wartość Sprawność przy współspalaniu z biomasą dla 36 [t/h] [%] 81 Sprawność przy spalaniu samego węgla dla 36 [t/h] [%] 83 Udział spalanej biomasy (energetycznie) [%] 10 Ciśnienie pary przegrzanej (dodatkowo)

Pomiary gwarancyjne, Strzyżów Obciążenie wysokie Jednostka Wartość Wydajność masowa kotła [t/h] 37,56 Sprawność kotła (włączony podgrzewacz powietrza) [%] 83,6 Temperatura pary przegrzanej 377 [MPa] 3,64 148 [mg/nm3] 366 Ciśnienie pary przegrzanej Temperatura wylotowa spalin (za podgrzewaczem pow.) Maksymalna emisja pyłu przy 6 %O2 w spalinach Przy wyłączonym podgrzewaczu powietrza sprawność kotła ok. 81%

Efekty modernizacji SW Kampania 2006/2007 Zużycie energii 308 kwh/tb Sprawność kotłowni 70 % Zużycie energii 287 kwh/tb Sprawność kotłowni 77.3 % 21 kwh/tb Kampania 2007/2008 Redukcja zużycia energii

Dziękuję za uwagę.