Dr inŝ. Stefan PRADELOK, stefan.pradelok@polsl.pl Dr inŝ. Piotr BĘTKOWSKI, piotr.betkowski@polsl.pl Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Śląska w Gliwicach NAPRAWA I PRÓBNE OBCIĄśENIE KRATOWEGO MOSTU KOLEJOWEGO REPARATION AND TESTING LOADS OF TRUSS RAILWAY BRIDGE Streszczenie W referacie opisano naprawę i próbne obciąŝenie kratowego mostu kolejowego. Przedstawiono sposób naprawy mostu przez wymianę uszkodzonego pręta kratownicy. Do zmiany schematu statycznego konstrukcji zastosowano aktywną podporę tymczasową z siłownikiem hydraulicznym. Podano technologię wymiany uszkodzonego krzyŝulca. Zamieszczono opis próbnego obciąŝenia po naprawie i wnioski końcowe. Opisany obiekt jest stalowym mostem kratowym, jakich wiele na kolei. Przedstawiona metoda naprawy moŝe mieć zastosowanie w przypadku innych obiektów kratowych, które doznały znacznych uszkodzeń. Abstract Reparation and testing load of truss railway bridge is described in this paper. Manner of repair of bridge by exchange broken down element is presented. It employ active temporary support for change of static scheme of construction with hydraulic servo-motor. The paper presents testing load after repair and final conclusions. The construction described in this paper is a steel truss bridge, very popular on the railway. Presented method of repair can have employment in case of other truss bridges which have considerable damages. 1. Wprowadzenie W dniu 18.11.2004r. doszło do wykolejenia jednego z wagonów w pociągu towarowym przejeŝdŝającym przez most nad Przemszą na linii kolejowej nr 180 Dorota-Jęzor-Brzezinka. W jego wyniku został przebity i odkształcony skrajny krzyŝulec K1. RównieŜ nawierzchnia kolejowa na moście została mocno zniszczona. Natychmiast został wstrzymany ruch pociągów. Powołano komisję, która po przeprowadzeniu oględzin i ocenie uszkodzeń stwierdziła, Ŝe w celu przywrócenia ruchu naleŝy obiekt tymczasowo zabezpieczyć i opracować projekt naprawy uszkodzonej konstrukcji. W referacie [9] omówiono sposób tymczasowego zabezpieczania mostu wraz z jego szczegółową charakterystyką i opisem powstałych podczas wykolejenia uszkodzeń. Most został podparty w węźle 2 uszkodzonej kraty (rys. 1). Zabieg ten pozwolił na tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji mostu z jednoczesną moŝliwością przywrócenia (w ograniczonym zakresie) przejezdności na moście. W poniŝszym opracowaniu będzie przedstawiony sposób naprawy uszkodzonego mostu. W związku z powaŝną deformacją i znacznym zakresem uszkodzeń w krzyŝulcu K1 zrezygnowano z jego prostowania. Podjęto decyzję o wymianie uszkodzonego fragmentu pręta na nowy. 935
2. OdciąŜenie krzyŝulca K1 W celu wymiany uszkodzonego krzyŝulca K1 naleŝało go odciąŝyć. Podparcie ustroju nośnego w węźle 2 na aktywnej podporze tymczasowej z siłownikiem umoŝliwiało wyzerowanie w nim sił osiowych. Rys. 1. Usytuowania i konstrukcja podpory tymczasowej Na górnej powierzchni klatki umieszczono centralnie (względem styku poprzecznicy z pasem dolnym dźwigara) pakiet blach P1, a na nich (pod stykiem poprzecznicy z pasem dolnym) ustawiono siłownik hydrauliczny o udźwigu 100 ton. Po obu stronach siłownika (pod pasem dolnym dźwigara) ustawiono dwa stalowe stołki. W celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia pasa dolnego dźwigara kratowego zastosowano nad siłownikiem i stołkami podkładkę P2 z blachy stalowej z trzema warstwami gumowego pasa transmisyjnego (rys. 2). Rys. 2. Szczegół podparcia węzła 2 936
Następnie podniesiono siłownikiem most w węźle 2. Podnoszenie kontynuowano, aŝ do oderwania się pasa dolnego (pod uszkodzonym krzyŝulcem K1) w węźle 0 od łoŝyska (rys. 1). Po oderwaniu się pasa dolnego od łoŝyska podbudowano konstrukcję za pomocą przekładek stalowych i zwolniono siłownik hydrauliczny. Pozostała przerwa (po zwolnieniu siłownika) pomiędzy pasem dolnym, a łoŝyskiem była nie większa niŝ 2mm. W trakcie podnoszenia konstrukcji kontrolowano by łoŝysko stałe pod sąsiednim (nieuszkodzonym) krzyŝulcem K1 było obciąŝone. 3. Technologia wymiany uszkodzonego krzyŝulca Nowy krzyŝulec K1N został wykonany na warsztacie. Celem wykonania pełnego przetopu końcówki blach na obydwu końcach krzyŝulca K1N zostały sfazowane jednostronnie pod kątem 45º z progiem nie większym niŝ 1mm. Element K1N został dostarczony na budowę na 1 dzień przed przewidywanym montaŝem. Uszkodzony fragment krzyŝulca K1 wycięto za pomocą piły uwzględniając zinwentaryzowane wymiary juŝ dostarczonego na budowę nowego krzyŝulca K1N (rys.3). Rys. 3. Schemat cięcia uszkodzonego krzyŝulca K1 Krawędzie cięcia zostały wyszlifowane. W odległości ok. 100 mm od miejsca cięcia wspawano do obydwu pozostałych przy kracie końcówek krzyŝulca dodatkowe przepony z blachy gr. 6mm oraz z trzech stron podkładki gr. 3mm umoŝliwiające łatwiejszy montaŝ nowego krzyŝulca K1N. W miejsce wyciętego fragmentu zamontowano nowy krzyŝulec K1N i sczepiono go montaŝowo. Następnie wykonano spoiny łączące krzyŝulec K1N z kratą. Były to spoiny czołowe na pełny przekrój. Po czym dokonano odbioru spoin przez kontrolę techniczną. Wszystkie otwory zostały uszczelnione tak, aby stworzyć przestrzenie zamknięte uniemoŝliwiające rozwój korozji. Następnie wykonano próbę szczelności. Po pozytywnym odbiorze wykonano zabezpieczenie antykorozyjne naprawianych powierzchni. 937
4. Program próbnego obciąŝenia statycznego Do obliczeń statycznych przyjęto schemat lokomotywy ET 41 o całkowitej masie 167t. Rys. 4. Schemat lokomotywy ET 41 W celu określenia ugięć oraz poziomu wytęŝenia konstrukcji mostu zbudowano w programie Robot Milenium przestrzenny prętowy model obliczeniowy mostu. Wszystkim elementom nadano cechy fizyczne przez wprowadzenie charakterystyk (gęstości, modułu spręŝystości, współczynnika Poissona) odpowiednich materiałów uŝytych do budowy mostu. Wszystkie analizy zostały wykonane w zakresie liniowej teorii spręŝystości. Charakterystyki geometryczne zostały przyjęte na podstawie istniejącej dokumentacji i inwentaryzacji [1]. Rys. 5. Wizualizacja modelu obliczeniowego Przewidziano jeden schemat S1 ustawienia obciąŝenia na moście (rys. 6) w którym wyznaczono teoretyczne przemieszczenia węzłów pasa dolnego kratownicy (tab. 1). Ustawienie dwóch lokomotyw typu ET41 (w schemacie S1) wywołuje ok. 60% odpowiednich napręŝeń porównawczych w odniesieniu do obciąŝeń normowych klasy k=0. Ponadto określono przemieszczenia teoretyczne węzłów konstrukcji przy równomiernym ogrzaniu pasa górnego kratownicy o t=5k (tab. 1). 938
Rys. 6. Schemat S1 ustawienia obciąŝenia próbnego Znak - oznacza przemieszczenie w dół. Oznaczenia i numeracja punktów są zgodne z rys. 6. Tablica 1. Przemieszczenia pionowe węzłów obliczone teoretycznie Przemieszczenie Węzeł ET41 t=5k [mm] [mm] 1 0,0 0,0 2-13,1 1,7 3-23,8 3,0 Węzeł Przemieszczenie ET41 t=5k [mm] [mm] 4-31,1 3,7 5-33,6 4,0 6-31,1 3,7 Węzeł Przemieszczenie ET41 t=5k [mm] [mm] 7-23,8 3,0 8-13,2 1,7 9 0,0 0,0 5. Próbne obciąŝenie statyczne Próbne obciąŝenie statyczne przeprowadzono 21.02.2005r. Jako obciąŝenie uŝyte zostały dwie lokomotywy ET41 (zgodnie z projektem). Rys. 7. Rozmieszczenie i oznaczenia punktów pomiarowych 939
Zrealizowano jeden, podstawowy schemat S1 obciąŝenia przęsła i przyczółków. Pomiary przemieszczeń pionowych konstrukcji przęsła wykonano za pomocą czujników zegarowych i niwelacji precyzyjnej. Do rejestracji ugięć przęsła wykorzystano cztery czujniki zegarowe. Do rejestracji osiadań przyczółków i ugięć przęsła uŝyto dwóch niwelatorów ustawionych na zewnątrz mostu. Odczyty przemieszczeń konstrukcji przęseł i podpór wykonywano w tym samym czasie. ObciąŜenie znajdowało się na moście 45 min. Odczyty przemieszczeń pionowych punktów środkowych dźwigarów uzyskano za pomocą niwelacji precyzyjnej. Natomiast przemieszczenia punktów P1 do P4 pochodziły z pomiarów czujnikami zegarowymi (tab. 2). Znak - oznacza przemieszczenie w dół. Oznaczenia i numeracja punktów są zgodne z rys. 7. Tablica 2. Przemieszczenie pionowe punktów pomiarowych na dźwigarach Odczyt Godz. Przemieszczenie pionowe Temperatura LKŚr PKŚr P1 P2 P3 P4 Otocz. Str. Lewa Str. Prawa [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ C] [ C] [ C] S0 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 9,0 4,0 S1 po najeździe 11:05-29,70-28,20-21,11-27,58-25,54 --- --- --- --- S1 po 15 min 11:20-29,40-27,70-21,13-26,97-25,54 --- 5,0 9,0 4,0 S1 po 30 min 11:35-28,00-27,30-20,99-25,39-24,76 --- 4,0 12,0 4,0 S1 po 45 min 11:50-28,00-27,90 --- --- --- --- --- --- --- S0 po zjeździe 12:15 2,30 1,60 0,36 2,93 3,88 --- 5,0 12,0 5,0 S0 po 15 min 12:35 2,60 1,40 0,60 3,53 4,08 --- 5,0 10,0 6,0 6. Osiadania podpór Osiadania przyczółków w kolejnych fazach obciąŝania mostu były mierzone w czterech punktach. W tab. 3 pokazano zmianę osiadań poszczególnych punktów podpór w czasie obciąŝenia i odciąŝenia, zgodnie ze zrealizowanym schematem S1. Wszystkie wartości osiadań określono w milimetrach. Zostały one odniesione do stanu początkowego przed rozpoczęciem obciąŝania mostu. Na podstawie uzyskanych wyników moŝna stwierdzić, Ŝe podpory mostu są stabilne. Ich osiadania są równomierne i mają niewielką wartość. Całkowite osiadanie przyczółka w punkcie PPJ pod obciąŝeniem uŝytkowym wynosiło 0,10mm. W trzech pozostałych punktach pomiarowych na obu przyczółkach nie stwierdzono występowania osiadań trwałych, lub ich wartości są minimalne. Praktycznie moŝna pominąć osiadania przyczółków. 940
Tablica 3. Przemieszczenie pionowe punktów pomiarowych na przyczółkach Odczyt Przemieszczenie pionowe Godz. LPJ PPJ LPB PPB [mm] [mm] [mm] [mm] S0 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 S1 po najeździe 11:05 0,00-0,10 0,00 0,00 S1 po 15 min 11:20 0,00-0,10 0,00 0,00 S1 po 30 min 11:35 0,00-0,10 0,00 0,00 S1 po 45 min 11:50 0,00-0,10 0,00 0,00 S0 po zjeździe 12:15 0,00 0,00 0,00 0,00 S0 po 15 min 12:35 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Ugięcie przęsła W tab. 2 przedstawiono przemieszczenia pionowe w środku rozpiętości obu mierzonych dźwigarów głównych. Natomiast tab. 3 pokazuje przemieszczenia pionowe punktów pomiarowych na przyczółkach. W związku z praktycznym brakiem osiadań podpór wartości strzałek ugięcia dźwigarów przyjęto równe przemieszczeniu pionowemu punktów środkowych dźwigarów w kolejnych fazach obciąŝenia (tab. 2). Ugięcia maksymalne porównano z ugięciami obliczonymi w projekcie próbnego obciąŝenia. Na podstawie pomierzonych przemieszczeń całkowitych Uc i trwałych Ut są wyznaczane przemieszczenia spręŝyste (ugięcia) Us, które porównuje się z odpowiednimi wartościami obliczonymi teoretycznie Uo (tab. 1). Ponadto sprawdzono warunki normowe w których: a) stosunek ugięć trwałych U do ugięć całkowitych Uc < 20 %, b) stosunek ugięć spręŝystych Us do ugięć obliczeniowych Uo < 100 % Tablica 4. Zestawienie ugięć maksymalnych występujących w poszczególnych dźwigarach Punkt Ugięcia Współczynniki Uc Ut Us Uo p=ut/uc k=us/uo [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%] LKŚr 29,7 0,0 29,7 33,6 0,0 % 88,4% PKŚr 28,2 0,0 28,2 33,6 0,0 % 83,9% Reasumując moŝna stwierdzić, Ŝe ugięcia spręŝyste przęsła mostu były w duŝym stopniu zgodne z obliczonymi teoretycznie. Wynoszą one od 83,9% do 88,4% ich wartości. 941
Ugięć trwałych praktycznie nie zanotowano. Są tego dwie przyczyny. Pierwsza wynika z faktu, Ŝe badany most był przed naprawą eksploatowany przez wiele lat, a naprawa ograniczała się tylko do wymiany jednego krzyŝulca (K1) mostu. Natomiast drugą przyczyną, która uniemoŝliwiła zarejestrowanie ewentualnych (nieznacznych) ugięć trwałych jest znaczny wzrost temperatury konstrukcji w trakcie badań (tab. 2). Ta sama przyczyna (nierównomierny wzrost temperatury niektórych elementów mostu) tłumaczy brak symetrii ugięć obu dźwigarów oraz uniesienie konstrukcji po zjeździe obciąŝenia. Przeprowadzono obliczenia sprawdzające polegające na ogrzaniu pasów górnych mostu o t=5k. Uzyskane przemieszczenie węzła w środku rozpiętości mostu wynosi 4,0mm (tab. 1). Uzyskane wartości ugięć spręŝystych świadczą o poprawnej pracy konstrukcji mostu i duŝej zgodności załoŝonego modelu obliczeniowego z rzeczywistą konstrukcją mostu. 8. Wnioski W Polsce posiadamy wiele stalowych mostów kratowych. Szczególnie na liniach kolejowych. Przedstawiona metoda naprawy moŝe mieć zastosowanie w przypadku innych obiektów kratowych, które doznały znacznych uszkodzeń. Naprawa mostu kratowego przez wymianę uszkodzonego pręta jest wykonalna pod warunkiem czasowej zmiany jego schematu statycznego, która doprowadzi do całkowitego odciąŝenia wymienianego pręta. Zmianę schematu statycznego mostu kratowego moŝna dokonać przez zastosowanie aktywnej podpory tymczasowej z siłownikiem hydraulicznym. Tabor kolejowy, który aktualnie wykorzystuje PKP, jest znacznie lŝejszy niŝ normowy. Zmiana temperatury otoczenia w trakcie statycznego obciąŝenia próbnego ma istotny wpływ na rejestrowane wartości. Uzyskane teoretycznie i pomierzone wartości ugięć spręŝystych w mostach stalowych świadczą o duŝej zgodności załoŝonego modelu obliczeniowego z rzeczywistą konstrukcją mostu. Literatura 1. Łącznica BJD. P.T. Most kolejowy w km 11,550 tor nr 1 nad rzeką Przemszą. PKP Biuro Projektów Kolejowych, 40-857 Katowice, ul. Wolnego 12, lipiec 1978r. 2. PN-66/B-02015, Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 3. PN-82/S-10052, Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 4. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 5. PN-89/S-10050, Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 6. PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 7. Badania, analiza i ocena nośności uszkodzonego w wyniku wykolejenia mostu kolejowego w km 11.230 linii PKP nr 180 Dorota-Jęzor-Brzezinka. Zakład Budowy Mostów, Politechnika Śląska Gliwice, grudzień 2004r. 8. Projekt i sprawozdanie z próbnego obciąŝenia statycznego mostu kolejowego w km 11.230 linii PKP nr 180 Dorota-Jęzor-Brzezinka. Zakład Budowy Mostów, Politechnika Śląska Gliwice, luty-marzec 2005r. 9. Bętkowski P., Pradelok S. Uszkodzenie i tymczasowa naprawa typowego kratowego mostu kolejowego, Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin- Międzyzdroje, 23-26 maj 2007r. 942