DC-10 THY Ermenonville k. Paryża

Podobne dokumenty
Tragiczny lot JAL 123

1) Maciej Lasek 2) Wiesław Jedynak 3) Agata Kaczyńska 4) Piotr Lipiec 5) Edward Łojek

Katastrofa lotnicza Saudi Arabian Airlines (lot 763)/Air Kazahkstan (lot 1907)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot RV-6A; SP-KPC; r.,nadrybie DWÓR ALBUM ZDJĘĆ

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 7 maja 2016 r. Miejsce zdarzenia:

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki WT-9 Dynamic; SP-SHAT; r., lotnisko Jelenia Góra (EPJG) ALBUM ILUSTRACJI

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N ; E

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Piper PA Cherokee Archer II; SP-GFT; r., Pastewnik ALBUM ILUSTRACJI

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 17 kwietnia 2016 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia:

Opis elementów ekranu OSD by Pitlab&Zbig

Kazimierz Nowaczyk, Ph.D. Center for Fluorescence Spectroscopy University of Maryland 1

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 maja 2015 r. Miejsce zdarzenia:

ALBUM ILUSTRACJI. z wypadku samolotu ultralekkiego EV-97 Eurostar; OK-HUR23 14 kwietnia 2007 r., lądowisko Kazimierza Mała

ALBUM ZDJĘĆ. Wypadek nr: 269/06 samolot Piper PA T Seneca III; D-GEPA 4 września 2006 r. Gałków Mały k. Koluszek

Jak wynika z opinii biegłych spośród załogi jedynie technik pokładowy posiadał ważne uprawnienia do wykonywania lotu samolotem Tu-154M r.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Aviasud Mistral; OK-KUD10; r., Kamieńsk-Orla Góra ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Maule MX-7-180; SP-KPD; r., Bielsko-Biała ALBUM ILUSTRACJI

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 23/05

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot PZL Koliber 150A; SP-DIM; r., Rybnik ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Piper PA FT; SP-NBC; r., Weremień k/leska ALBUM ILUSTRACJI

Szkolenie informacyjne dla kontraktorów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Dokument nie zawiera danych technicznych podlegających przepisom ITAR

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Katastrofa na Teneryfie - 27 marca 1977

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

Instrukcja sterowania T4Power. Sterowanie T4Power. Instrukcja uruchomienia i obsługi.

NIEPOTRZEBNE GENEROWANIE INCYDENTÓW

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dallach D4BK Fascination; OK-MUF22; r., lotnisko Łososina Dolna [EPNL]

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna 150J; SP-ETA; r., Bielsko-Biała ALBUM ILUSTRACJI

Specyfikacja techniczna autobusów

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

Zamki hotelowe on-line GS-160

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. zdarzenie nr: 80/07. statek powietrzny ATR , SP-LFD

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY

Instrukcja montażu modelu MICHAŚ RC. Budowę modelu rozpoczynamy od montażu kadłuba.

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI)

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Daflf220 +jg2 Konar. WORD Szczecin 2016

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 63/03

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Gemini Eol 2S; OK-JUA81; r., Warszawa-Marymont ALBUM ILUSTRACJI

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D040413/02.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY. wypadek nr: 92/03. szybowiec SZD-48-1 Jantar Standard 2 SP Kamilew. 4 lipca 2003r.

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 maja 2012 r. Miejsce zdarzenia:

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 30 kwietnia 2018 r.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki DV-1 Skylark; SP-SASL; r., lotnisko Katowice-Muchowiec [EPKM]

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna T182T Skylane; SP-IKE; r., Kraków-Podstawie ALBUM ILUSTRACJI

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 279/04

Nr zamówienia

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pedagogika, studia, studia podyplomowe, Śląsk, Katowice UTW Mysłowice

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 8 maja 2015 r. Miejsce zdarzenia:

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 715/09. statki powietrzne:

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 170/09

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

INSTRUKCA OBSŁUGI KONTROLERA KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH WPC-02

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

Instrukcja obsługi Wkładka bębenkowa mechatroniczna DIGIT CB+BX

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

: ETURN 50 ETURN 64 ETURN 74 ETURN

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

POŁOŻENIE SAMOLOTU W MOMENCIE UDERZENIA W BRZOZĘ I BEZPOŚREDNIO PO UDERZENIU WG DANYCH MAK I KBWL LP. Mgr inż. Marek Dąbrowski, 11.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dedal KB; SP-SZKB; r., Łódź ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna 152-II; SP-KSO; r., Żerniki ALBUM ILUSTRACJI

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Na rysunku 2 przedstawiono w sposób graficzny zmiany, jakim zostały poddany pokład samolotu Tu-154M nr 101 (90A837).

Karta produktu Instrukcja użytkowania. Sejf SL STRONG klasa I. Dział Serwisu KONSMETAL: telefon: (pn-pt 8-16) mail:

RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU (POWAŻNYM INCYDENCIE) LOTNICZYM. (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym) I OKREŚLENIE ZDARZENIA

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja )

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

Nr produktu P 3D Kwadrokopter Twister RTF. Version 09/15

Wyposażenie Samolotu

PL B1. Svensson Jngemar,Głosków,PL Svensson Karol,Głosków,PL BUP 15/ WUP 07/09. Groszkowski Przemysław

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

Transkrypt:

2011-12-10 - Maciej PtaszynskiPozostałe To co wydarzyło się 3 marca 1974 roku 37 km od Paryża i co pociągnęło za sobą życie 346 osób nie było wynikiem błędu załogi samolotu, obsługi naziemnej, kontroli lotu ani żadnego czynnika bezpośrednio związanego z wykonywaniem krytycznego lotu to co doprowadziło do katastrofy miało miejsce na długo wcześniej, na deskach kreślarskich podczas projektowania samolotu. Maszyną, która uległa katastrofie był nowy, zaledwie dwuletni McDonnel Douglas DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV należący do Tureckich Linii Lotniczych Türk Hava Yollari wykonujący rejs THY981 z Istambułu do Londynu via Paryż. Samolot z 11 osobową załogą i 167 pasażerami na pokładzie wylądował na lotnisku Orly w Paryżu o 11:02 czasu lokalnego. Podczas blisko półtora godzinnego postoju 50 pasażerów wysiadło, wsiadło za to dodatkowych 216 korzystających z dostępnego w ten sposób połączenia z Londynem, które w tym dniu było utrudnione na skutek strajku British Airways. Samolot dotankowano nieco ponad 10 tysiącami litrów paliwa. O 12:24 z półgodzinnym opóźnieniem w stosunku do rozkładu samolot uzyskał zgodę na kołowanie do pasa 08 i wystartował o 12:31. O 12:35 THY981 osiągnął nakazaną wstępną wysokość 6000 stóp. Minutę później rozpoczął wznoszenie do poziomu 23 000 stóp (FL230) z prędkością 300 węzłów i szybkością wznoszenia 2200 stóp na minutę. Niecałe cztery minuty później (o 12:39:56 ) na wysokości 11500 stóp otworzyły się i zostały oderwane od samolotu lewe tylne drzwi ładunkowe. Utrata drzwi spowodowała gwałtowny spadek ciśnienia w przedziale bagażowym pod podłogą tylnej części kabiny pasażerskiej. Otwory wentylacyjne awaryjnego wyrównania ciśnienia pomiędzy lukiem bagażowym a kabiną pasażerską (vent) nie miały właściwego rozmiaru aby przejąć cały gwałtowny spadek ciśnienia - w rezultacie podciśnienie jakie zadziało od spodu na podłogę kabiny pasażerskiej osiągnęło wartość ok. 3,6 tony/m2 - podłoga załamała się i dwa potrójne fotele pasażerskie wraz z zajmującymi je pasażerami zostały wyrwane z samolotu przez otwór po drzwiach ładunkowych. W chwili wyrwania przelatujące kawałki podłogi oraz fotele rozerwały kable sterujące serwomechanizmami steru kierunku i wysokości umieszczone pod podłogą DC-10, dodatkowo rozerwane zostały przewody sterowania silnikiem nr 2 którego obroty spadły do 45%. Napięte zostały także kable rejestratorów parametrów lotu, co później utrudniło (lecz nie uniemożliwiło) odczytanie ich zapisu (czarne skrzynki znaleziono potem 600 m od miejsca uderzenia jeszcze w dniu katastrofy). Umiejscowienie drzwi samolotu DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV (zdjęcie) http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 1 / 8

Samolot pozbawiony możliwości sterowania zaczął skręcać w lewo i coraz bardziej opuszczać nos przechodząc w nurkowanie. 22 sekundy po dekompresji (12:40:18 ) samolot nurkował pod kątem 20 stopni, prędkość wzrosła do 362 węzłów pomimo redukcji przez załogę obrotów silników nr 1 i nr 3. Pięć sekund później (o 12:40:23 ) włączył się w kabinie sygnał ostrzegający przed nadmierną prędkością. 36 sekund później (12:40:59 ) samolot osiągnął wysokość 7200 stóp i nadal pozostając w nurkowaniu pod kątem 20 stopni rozpędził się do prędkości 400 węzłów. W ciągu kolejnych 14 sekund prędkość wzrosła do 420-430 węzłów (780-800 km/h), a pod wpływem wzrostu siły nośnej na skutek zwiększania prędkości kąt nurkowania zmniejszył się do 4 stopni. W takiej konfiguracji z przechyłem 17 stopni na lewe skrzydło lecąc kursem 281stopni o 12:41:13 zahaczył o drzewa na wysokości 10 m nad ziemią, na skraju leśnej drogi w małej zamkniętej dolinie porośniętej kilkudziesięcioletnim sosnowym lasem oraz pokrytej głazami. Po tym pierwszym uderzeniu przeleciał jeszcze 330 metrów ścinając setki drzew po czym uderzył o ziemię i eksplodował. Szczątki maszyny zostały rozrzucone na przestrzeni 6,5 ha w szerokim na 100 i długim na 700 metrów pasie naznaczonym linią ponad 23 ton płonącego paliwa. Pomijając silniki, szczątki skrzydeł i stateczników maszyna uległa całkowitej dezintegracji. Pomnik na miejscu katastrofy. Samolot przed uderzeniem o ziemię przez ponad 300 metrów ściął setki drzew a następnie eksplodował (zdjęcie) http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 2 / 8

Z 346 osób na pokładzie samolotu udało się zidentyfikować zaledwie 188 ciał. Następnego dnia 15 km przed miejscem katastrofy w osi trasy lotu znaleziono wyrwane feralne drzwi ładunkowe oraz ciała 6 pasażerów wyssanych przez dekompresję. Znalezione drzwi z lotu THY981 które były przyczyną katastrofy (zdjęcie) http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 3 / 8

http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 4 / 8

Śledztwo rozpoczęło się prawie natychmiast od sekcji zwłok szczątków pasażerów oraz załogi. Badania szczątków samolotu rozpoczęto 8 marca 1974. Na podstawie badań elementów samolotu oraz ciał ustalono, że przyczyną katastrofy nie była eksplozja bomby. W toku dalszego śledztwa które trwało półtora roku stwierdzono, że bezpośrednim sprawcą katastrofy był mechanizm zamykania tylnych drzwi ładunkowych. Sposób zaprojektowania drzwi oraz mechanizmu zatrzaskującego działał w taki sposób, że drzwi ładunkowe pomimo ich zamknięcia nie były zablokowane ponieważ bolce blokujące nie weszły na swoje miejsca. Start samolotu odbył się przy ich pozycji zbliżonej do ich właściwej pozycji zamknięcia. Jednak połączenia sterujące zaczepami nie osiągnęły odpowiedniego położenia i w naturalnej konsekwencji bolce blokujące nie mogły być uruchomione. W tych warunkach łańcuch operacji pomiędzy popychaczem i zatrzaskiem jest odwracalny. Siły oddziałujące na zatrzaski są retransmitowane na popychacz zamiast zostać zaabsorbowane przez 4 elementy zatrzymujące przewidziane do tego celu. W efekcie wzrostu ciśnienia a konkretnie różnicy ciśnień pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią drzwi nastąpił powrót popychacza do pozycji otwarte Sama konstrukcja drzwi ładunkowych w DC-10 również sprzyjała ich otwarciu pod wpływem wzrostu różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem samolotu i otoczeniem drzwi te otwierały się na zewnątrz samolotu, w odróżnieniu od innych konstrukcji gdzie drzwi ładunkowe otwierały się do wewnątrz luku i z chwilą zmiany ciśnienia pomiędzy samolotem a otoczeniem były naturalnie dociskane do wewnętrznej strony konstrukcji samolotu. W przypadku drzwi takich jak w THY981 naturalną tendencją na skutek różnicy ciśnień było powstanie sił wypychających je na zewnątrz tak więc jedyną blokadą był ich zamek. Jeżeli zamek ten nie działał z przyczyn konstrukcyjnych właściwie było kwestią czasu aż otworzą się one w czasie lotu skutkując dekompresją maszyny. Mechanizm drzwi rysunek z oficjalnego raportu (zdjęcie) http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 5 / 8

Oznaczenia na drzwiach (zdjęcie) http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 6 / 8

Pomimo prawidłowego z obsługowego punktu widzenia zamknięcia drzwi na lotnisku Orly elementy blokujące nie weszły na swoje pozycje nie zostało to też sprawdzone przez technika zamykającego te drzwi pomimo istnienia specjalnego wizjera do tego celu Technik zamykający drzwi ładunkowe jak później zeznał nie słyszał o żadnej procedurze związanej z kontrolą tych drzwi. Ponadto konstrukcja, powyższego wizjera nie sprzyjała dokładnemu sprawdzeniu położenia elementów blokujących, a algierski technik prawdopodobnie nie znał angielskiego w stopniu pozwalającym na przeczytania znajdujących się na drzwiach instrukcji. W toku śledztwa stwierdzono także, że zastosowano niewłaściwe limity położenia elementów blokujących do uruchomienia przełączników systemu ostrzegania o braku zamknięcia drzwi. Nie zastosowano też zaleceń serwisowych kontroli tego elementu (w zakresie montażu elementów zabezpieczających przed zamknięciem drzwi pomimo niewłaściwego położenia bolców blokujących) jeszcze na etapie odbioru fabrycznego samolotu, a w trakcie eksploatacji przeprowadzono modernizację systemu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta. Ujawniono także użycie nie spełniających norm lotniczych klinów wyznaczających marginesy położenia otwarte/zamknięte w konstrukcji drzwi. Nie ustalono dlaczego drzwi te często (w tym także przed feralnym lotem) zamykano używając mechanizmu ręcznego szczątków mechanizmu elektrycznego nie znaleziono na miejscu katastrofy ani miejscu upadku drzwi. Zobacz symulacje katastrofy rejsu THY981 (video) http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 7 / 8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Publikacje» Pozostałe Jako rekomendacje po katastrofie zalecono zmienić system zamykania drzwi w taki sposób aby nie można było potwierdzić ich zamknięcia dopóki bolce blokujące nie znajdą się na miejscu. Zalecono także wzmocnienie podłogi kabiny pasażerskiej tak aby uniemożliwić jej załamanie się oraz przeprojektowanie otworów wentylacyjnych awaryjnego wyrównania ciśnienia (vent) w taki sposób aby były one w stanie przejąć na siebie całość wzrostu ciśnienia powietrza podczas ewentualnej dekompresji kabiny pasażerskiej. Zwrócono także uwagę na fakt iż elementy transmitujące układu sterowania samolotu powinny być ulokowane poza strefami narażonymi na uszkodzenia struktury. Zalecono także lepsze szkolenie personelu naziemnego przez producenta w obsłudze tego typu urządzeń na samolotach aby uniknąć niewłaściwych operacji w przyszłości. Najsmutniejsze jednak w całej historii katastrofy THY981 jest to iż można było jej w ogóle uniknąć 12 czerwca 1972-22 miesiące wcześniej inny DC-10 linii American Airlines został poważnie uszkodzony kiedy w locie na wysokości 11 760 stóp (sic!) otworzyły i zostały wyrwane drzwi ładunkowe, w których podczas ich zamykania na ziemi, nie weszły na swoje miejsca bolce blokujące. Tamten lot miał jednak więcej szczęścia pomimo iż tam także załamała się podłoga nad lukiem bagażowym, nie uległ zniszczeniu system sterowania i pomimo uszkodzenia usterzenia poziomego załoga zdołała bezpiecznie wylądować. Z tamtej sytuacji nie wyciągnięto żadnych wniosków i nie zmieniono nic w konstrukcji i zasadach obsługi samolotów DC-10. Przez prawie dwa lata nie było z tym potem żadnych problemów. Tragiczny rejs THY981 McDonnel Douglas DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV (1/5) w tej części również lot z 12 czerwca 1972 linii American Airlines (video) Tragiczny rejs THY981 McDonnel Douglas DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV (2/5) - w tej części również lot z 12 czerwca 1972 linii American Airlines (video) Tragiczny rejs THY981 McDonnel Douglas DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV (3/5) (video) Tragiczny rejs THY981 McDonnel Douglas DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV (4/5) (video) Tragiczny rejs THY981 McDonnel Douglas DC-10-10 o numerach rejestracyjnych TC-JAV (5/5) (video) Autor: Maciej Ptaszynski http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html http:///publikacja,dc-10-thy981-03-03-1974-ermenonville-k-paryza,104.html strona 8 / 8