1
2 Badania technologii do usuwania substancji smolistych zawartych wodach technologicznych zakładu koksowniczego. Ing. Vladimír Gajdzica, Ing. Libor Kubiesa, Ing. Stanislav Czudek, PhD
Wprowadzenie Ogólne informacje o projekcie Wnoski z testów laboratoryjnych Zakres Próbek wód Analiz wód Ocena materiałów pod względem zdolności adsorpcji Testy w skali przemysłowej Projekt reaktora adsorpcyjnego Wyniki testów Podsumowanie Plany na rok 2017 3
4 Ogólne informacje o projekcie Zespół roboczy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Harmonogram prac Zagajenie 01/2014 Zakończenie 12/2017 Cel projektu zbadanie odpowiednich technologii do usuwania związków organicznych zawartych w wodach technologicznych koksowni w trzech głównych kierunkach: utlenianie substancji organicznych przy użyciu powietrza wzbogaconego w ozon adsorpcji substancji organicznych metody biologiczne bazujące na enzymach (tyrozynaza, lakaza)
5 Ogólne informacje o projekcie Zakres próbek wód SFV surowa FVO surowa, pozbawiona mechanicznych zanieczyszczeń (odfiltrowana) FV - odsmolona Zakres analiz Fenol Amoniak Cyjanki Wolne Całkowite ph Substancje smoliste (CSN ISO 9377-2): C10-C40 CHSK (CHZT) H 2 S Chlorki Rodanki RCOOH TOC
6 Ocena materiałów pod względem zdolności adsorpcji Powierzchnia Objętość Średnia wielkość porów Adsorbent BET (m 2 /g) porów (ml/g) (nm) Koksik 1,82 0,005 54,6 Groszek 3,32 0,006 54,6 Orzech 1 0,20 0,003 54,6 Orzech 2 2,0 0,005 54,6 AK Rheinbraun 263,0 0,191 3,7 Krupiński S 0,25 0,002 54,6 Krupiński N 0,05 0,002 5,2 Lazy S 1,72 0,004 3,7 Lazy N 0,85 0,003 3,7 CHEZACARB 800-1000 3,7 4,6 0,6 10 000
Zużycie substancji adsorpcyjnych (kg/m 3 ) 7 Wnoski z testów laboratoryjnych 250 Zużycie substancji adsorpcyjnych 200 203 150 127 100 93 50 0 Koksik Bilina Rheinbraun Chezacarb 19
Chezacarb Producent: UNIPETROL a.s. Komp2 1.2 1.0 BiPlot - Sheet1 CHEZACARB Min Zastosowanie Ochrona środowiska Likwidacja kontaminacji substancjami roponośnymi Pochłanianie zanieczyszczeń gazowych Czyszczenie urządzeń technologicznych Likwidacja starych kontaminacji Modyfikacja właściwości tworzyw sztucznych, farb i kauczuku Przewodnictwa Elektromagnetycznych właściwości Przewodności cieplnej kauczuku 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6 Krupiński Lazy Koksik Orzech Groszek NS 12 NS AK Rheinbraun Objętość porów (ml/g) Średnia wielkość porów Powierzchnia BET (m2/g) -0.8-1.0 0.0 1.0 2.0 CHEZACARB Max Komp1 Unipetrol - strona WWW produktu Chezacarb 8
9 Projekt reaktora adsorpcyjnego Dane techniczne Szybkość przepływu: 3-13 m/godz Wydajność filtrowania: 1-5 m 3 /godz Ciśnienie Max: 8 bar Test: 10.4 bar Pomiary Temperatura Ciśnienie Przed filtracją Za filtracją Przeplyw
10 Projekt reaktora adsorpcyjnego
11 Testy w skali przemysłowej 26.1. Seria pierwotna Materiał adsorpcyjny: Chezacarb (cca 35 kg) Materiał worków: PS2 Przepływ: 3 m 3 /h 15.3. Seria uwzględniająca konsultacje wyników z pierwszej serii Materiał adsorpcyjny : Chezacarb (3x15 kg) Materiał worków: PS2 Przepływ : 3 m 3 /h Udostępnienie powierchni porów chezacarbu (obniżenie ciśnienia) 21.3 o 10:00 ponowne udostępnienie powierchni porów chezacarbu (obniżenie ciśnienia) 18.4. Test nowego wsadu odpad y produkcji włókien Materiał adsorpcyjny : odpad y produkcji włókien Przepływ : 3 m 3 /h
12 Wyniki testów Przed procesem adsorpcji Po procesie adsorpcji
Stosunek koncetracji po adsorpcji do koncetracji przed adsorpcją (%) 13 Wyniki testów / S1 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Fenol C10-C40 CN ca CHSK
Stosunek koncetracji po adsorpcji do koncetracji przed adsorpcją (%) 2016-03-15 11:00 2016-03-15 12:00 2016-03-15 16:00 2016-03-15 23:00 2016-03-16 08:00 2016-03-16 16:00 2016-03-17 00:00 2016-03-17 08:00 2016-03-17 16:00 2016-03-18 00:00 2016-03-18 08:00 2016-03-18 16:00 2016-03-19 00:00 2016-03-19 08:00 2016-03-19 16:00 2016-03-20 00:00 2016-03-20 08:00 2016-03-20 16:00 2016-03-21 00:00 2016-03-21 08:00 2016-03-21 10:00 2016-03-21 16:00 2016-03-22 00:00 2016-03-22 08:00 2016-03-22 16:00 2016-03-23 00:00 2016-03-23 08:00 14 Wyniki testów / S2 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Fenol C10-C40 CN zw CHSK
Stosunek koncetracji po adsorpcji do koncetracji przed adsorpcją (%) 15 Wyniki testów / S3 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Fenol C10-C40 CN ca CHSK
Stosunek koncetracji po adsorpcji do koncetracji przed adsorpcją (%) Wyniki testów / C10-C40 120 110 100 90 80 70 60 REGENERACJA 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nr. pobranej próbki S1 S2 S3 16
Podsumowanie Proces można stosowac w skali przemysłowej w realiach zakładu koksowniczego Największy efekt procesu adsorpcji można zauważyć w wypadku obniżenia koncentracji substancji smolistych Wyniki uyzskane w skali przemyslowej nie osiągają poziomu, który można uzyskać w skali laboratoryjnej Do poprawienia sprawności systemu jest potrzebne instalacja systemu dla uzyskania podciśnienia w reaktorze dla: Gwarajcji lepszego kontaktu wód z powierzchnią adsorbującą faza przed zagajeniem adsorpcji Regeneracji wypełnienia reaktora - faza po wyczerpaniu właściwosci adsorpcyjnych 17
18 Plany na rok 2017 Projekt i realizacja Regeneracji wsadu reaktora Przesunięcia reaktora do miejsca obok zbiorników retencyjnych Min. 3 serie testów adsorpcyjnych Udoskonalenie systemu regeneracji Testy na innych rodzajach wód Testy rozkładu substancji organicznych z pomocą enzymów