Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła

Podobne dokumenty
Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła 17 września 2013

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach

Diagnostyka kotłów wodnych główne przyczyny awarii elementów ciśnieniowych

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz

Trwałość wężownic przegrzewaczy pary i ekranów kotłów w perspektywie ich dalszej eksploatacji przy współspalaniu biomasy

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

OCENA AGRESYWNOŚCI I KOROZJI WOBEC BETONU I STALI PRÓBKI WODY Z OTWORU NR M1 NA DRODZE DW 913

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

DZIAŁ POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

NIEKTÓRE WŁASNOŚCI SPAWANYCH ZŁĄCZY MIESZANYCH STALI P91 ZE STALĄ 13HMF W STANIE NOWYM I PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

Niszczenie wodorowe rur parownika

Autor. Patrycja Malucha ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Wstęp

Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój powłok ochronnych typu Hybrid stosowanych dla ekranów kotłów parowych

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

Załącznik nr 2. Wyniki pomiarów i ocena zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej iglicy PKiN

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r.

Tabela 1. Zakres badań fizykochemicznych odpadu o kodzie w 2015 roku

Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

Endress+Hauser w Energetyce Wybrane zagadnienia. Łukasz Fajdek Opiekun Branży Energetyka Cieplna i Zawodowa

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, Nowy Korczyn Data:

Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych, pracujących w układzie kolektorowym, po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Korozja wysokotemperaturowa przegrzewaczy pary kotłów rusztowych.

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

Elcometer 501. Ołówkowy tester twardości z wózkiem. Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna na wykonanie rurowego podgrzewacza powietrza dla instalacji SCR dla kotła AP-1650 nr 10 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

Z-3-Rozdział 7/I/ZZ/P/37/2014 Kontrola jakości

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku

Zastosowanie biopreparatów w procesie oczyszczania ścieków

Nowoczesne pomiary analityczne

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Szkolenie informacyjne dla kontraktorów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Dokument nie zawiera danych technicznych podlegających przepisom ITAR

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

WPŁYW SUROWCA NA JAKOŚĆ KONDENSATÓW doświadczenia z kampanii

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

PRZEDMIOT ZLECENIA :

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

Parametry pary w kotłach opalanych biomasą. Poleko Kari Mäkelä

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich

BADANIA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO. Wstęp. Zakres prac

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński

HTHA - POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE. HTHA wysokotemperaturowy atak wodorowy 2018 DEKRA

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1)

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

Dominika Jezierska. Łódź, dn r.

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ

... Definicja procesu spawania gazowego:... Definicja procesu napawania:... C D

Suwałki dnia, r.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

Retencja i oczyszczanie wód opadowych

Wpływ paliw oraz strategie łagodzenia skutków podczas procesów spalania biomasy w energetycznych kotłach pyłowych

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 15 sierpnia 2013

SPRAWOZDANIE ĆWICZENIE SP-1. LABORATORIUM SPAJALNICTWA Temat ćwiczenia: Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) i cięcie tlenowe. I.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. Gizicki Mikołaj, Wrocław, PL F24B 1/183( ) Gizicki Jan, Wrocław, PL

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

Transkrypt:

technologie, produkty informacje firmowe Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła U szkodzenia powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych są zjawiskiem typowym, ponieważ elementy te zawsze należały do jednych z najbardziej awaryjnych w kotłach. Jednym z częściej występujących mechanizmów rozszczelnienia rur jest zjawisko przegrzania materiału spowodowane ekspozycją materiału rury na warunki pracy (temperaturę) wyższe, niż materiał może przenieść. Przyczyny przegrzania mogą być różnorodne. Ograniczony przepływ czynnika obiegowego powodujący upośledzone chłodzenie jest najczęstszą przyczyną przegrzania. Każdorazowo w przy- padku wystąpienia awarii na skutek przegrzania warto jednak przeanalizować, co spowodowało awarię, aby podjąć kroki zapobiegawcze podobnym uszkodzeniom w przyszłości. Obiekt analizy Przedmiotem analizy były uszkodzone fragmenty rur kotła typu OR50, które uległy awarii po niecałych 3 miesiącach od jego pierwszego rozruchu. Z informacji uzyskanych od Zamawiającego wewnętrzne powierzchni kotła po montażu zostały oczyszczone poprzez gotowanie alkaiczne i wydmuchanie parowe przegrzewacza. W pierwszym etapie prac do Labora- torium Energopomiaru dostarczono 2 odcinki uszkodzonych rur przegrzewacza (rys. 1 4). Po samych oględzinach dostarczonego materiału badawczego wiadomo było, iż mamy do czynienia z przegrzaniem materiału, jednak w celu określenia możliwych przyczyn przegrzania wykonano dodatkowe analizy laboratoryjne oraz badania materiału rur nieuszkodzonych pobranych z okolicy awarii oraz rury nowej (dla potwierdzenia prawidłowych własności rury nowej), a także przeprowadzono rewizję kotła, w ramach której endoskopowo skontrolowano wybrane powierzchnie Rys. 1. Widok ogólny na rurę A. Widoczne uszkodzenie rury w postaci rozwarcia z jednoczesnym odkształceniem [2] Rys. 2. Element jak na rys. 1. Miejsce rozwarcia w przybliżeniu [2] Rys. 3. Widok ogólny na rurę B. Widoczne uszkodzenie rury w postaci rozwarcia z jednoczesnym odkształceniem [2] Rys. 4. Element jak na rys. 3. Miejsce rozwarcia w przybliżeniu. Widoczne bruzdy biegnące równolegle do krawędzi uszkodzenia [2] 2

Rys. 5. Gruba warstwa spękanych osadów na zewnętrznej powierzchni rury B [2] Rys. 6. Powierzchnia rury jak na rys. 5 w powiększeniu [2] wewnętrzne i przyjrzano się stanowi skorodowania i zanieczyszczenia zewnętrznych powierzchni rur. Standardowo dla takich sytuacji w ramach badań laboratoryjnych rur wykonano: y szczegółowe oględziny dostarczonych próbek; y badania metaloznawcze w zakresie: metalografia, pomiar twardości, statyczna próba rozciągania; y analizę chemiczną osadów wraz z wyciągiem wodnym. Dodatkowo w celu weryfikacji ewentualnego wpływu jakości wody zasilającej na powstanie uszkodzeń wykonano jakościową i ilościową analizę chemiczną osadów pobranych z wewnętrznej powierzchni rury ekranowej. Oględziny wizualne rur przegrzewacza Powierzchnia zewnętrzna rury A pokryta była niejednorodną warstwą osadów o barwie od czarnego, poprzez brunatny, do pomarańczowego. Osady były kruche i łatwo usuwalne. Na powierzchni zewnętrznej w okolicy uszkodzenia widoczne były również wyżłobienia biegnące równolegle do krawędzi uszkodzenia (rys. 2). Zewnętrzna powierzchnia rury B pokryta była dużo grubszą warstwą kruchych osadów w kolorze jasnym beżowym (rys. 5 i 6), rozłożonym nierównomiernie na obwodzie rury. Widoczne były również w okolicy uszkodzenia wyżłobienia (rys. 4) podobne do tych stwierdzonych dla rury A. Wewnętrzna powierzchnia rur w okolicy uszkodzenia pokryta była grubą warstwą trudnego do usunięcia osadu o barwie grafitowej (rys. 7). Zaobserwowane objawy uszkodzeń i stan rur wskazywały, że prawdopodobną przyczyną ich powstania było przegrzanie materiału. Badania metaloznawcze Przeprowadzone badania metalograficzne struktury materiału rur uszkodzonych wykazały całkowity rozpad obszarów perlitycznych, wydzielenia cementytu trzeciorzędowego na granicach ziaren oraz rozrost i koagulacje wydzieleń. Strukturę rur charakteryzowało również odwęglenie (rys. 9). Badania materiału wycinka rury nieuszkodzonej pobranej z okolicy występujących uszkodzeń nie ujawniły żadnych procesów degradacji ani niekorzystnych zmian w morfologii (rys. 10). Była to typowa dla zastosowanego materiału struktura ferrytyczno-perlityczna odpowiadająca stanowi rury materiału wyjściowego. Średnie wyników pomiaru twardości materiału rur uszkodzonych, rur nieuszkodzonych oraz rury nowej zamieszczono na rys. 11. Obliczona wg normy PN- -92/M-34031, na podstawie wymaganych zgodnie z normą PN-H-74252:1998 własności materiału 13CrMo4-5, twardość powinna się mieścić w zakresie 140-167HV. Uzyskane wyniki pomiarów dla nowej rury są więc większe niż górna granica wymagań. Twardość rur eksploatowanych w przypadku rur nieuszkodzonych była niższa o około 7%, a dla rur uszkodzonych o 20% od dolnej granicy wymagań. Wykonana statyczna próba rozciągania materiału wykazała właściwe własności wytrzymałościowe materiału. Rys. 7. Miejsce uszkodzenia rury B. Widoczne osady na wewnętrznej powierzchni rury [2] Rys. 8. Wewnętrzna powierzchnia rury nieuszkodzonej pobranej z okolic awarii. Osad szarej barwy i punktowy narost osadu barwy rudej 3

Rys. 9. Struktura rury uszkodzonej. Całkowity rozpad fazy perlitu. Koagulacja i rozrost wydzieleń. Struktura odwęglona [2] Rys. 10. Struktura rury pobranej z okolic uszkodzeń. Struktura ferrytyczno perlityczna bez niekorzystnych zmian [2] 200 180 176 Twardość HV 160 140 120 100 80 60 106 116 130 129 40 20 0 rura uszkodzona "A" rura uszkodzona "B" rura nieuszkodzona "C" rura nieuszkodzona "D" rura nowa Rys. 11. Średnie uzyskanie wyniki pomiarów twardości HV materiału rur przegrzewacza dostarczonych do badań 30,00 28,11 25,00 zawartość składników osadu [%] 20,00 15,00 10,00 5,00 17,55 13,69 18,23 21,90 0,28 0,13 0,04 0,04 0,03 0,00 Fe3O4 Mn3O4 ZnO Cu CaO MgO Na2O SiO2 P2O5 SO3 Rys. 12. Zawartość procentowa składników osadu z wewnętrznej powierzchni rury ekranowej 4

40,00 38,50 zawartość składników osadu [%] 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 21,50 29,20 6,00 2,37 0,00 Fe3O4 CO2 CaO MgO SiO2 Rys. 13. Zawartość procentowa niektórych składników osadu w osadzie pobranego z walczaka Analiza chemiczna osadów Podstawowym składnikiem osadów pobranych z wewnętrznych powierzchni uszkodzonych rur przegrzewacza pary były produkty korozji materiału rur, czyli związki żelaza, które w przeliczeniu na Fe 3 O 4 wynosiły 98,49 98,55%. Zawartość pozostałych składników osadu (związków Mn, Zn, Cu, Ca, Mg, Na, P i S) była śladowa - zawartość żadnego z nich nie przekraczała 1%. Całkowita ilość osadów była znacząca 4921,4 g/m 2 dla rury A i 3169,8 g/m 2 dla rury B. Ponieważ powstanie takiej ilość osadów zakwalifikowano jako wtórne, czyli takie, które powstały przez szybkie utlenianie materiału rur już w trakcie przegrzewania, a zatem nie miały związku z zapoczątkowaniem mechanizmu przegrzewania mogły jedynie poprzez łuszczenie się potęgować zjawisko. Analiza składu osadów z rury nieuszkodzonej z okolic awarii potwierdziły powyższą tezę. Ilości osadów na tych rurach mieściły się w zakresie 123,7 145,2 g/m 2, jednakże uwagę zwróciła zawartość związków wapnia, które w przeliczeniu na CaO wynosiła około 1,43%. Interesujących informacji na temat jakości czynnika obiegowego dostarczyły analizy osadów pobranych z wewnętrznej powierzchni rury ekranowej oraz walczaka. Zestawienie niektórych wyników tych analiz pokazano na rys. 12 (rura ekranowa) i rys. 13 (walczak). Analiza wyciągu wodnego z osadu pobranego z rury ekranowej wykazała, iż ma on odczyn obojętny (ph = 7,07), a przewodność elektryczna kształtowała się na poziomie 365 μs/cm. Ponadto w wyciągu wodnym stwierdzono siarczany (jako SO 4 ) w ilości 70 mg/kg, węgiel organiczny w ilości 3,25 mg/kg oraz śladowe ilości chlorków i fluorków. Całkowita ilość osadu była duża i wynosiła 272,6 g/m 2. Analiza wyciągu wodnego z osadu pobranego z walczaka wykazała, iż miał on odczyn zasadowy (ph = 9,00), przewodność elektryczna była niska i kształtowała się na poziomie 57 μs/cm. Ponadto w wyciągu wodnym stwierdzono siarczany (jako SO 4 ) w ilości 1020 mg/kg, węgiel organiczny w ilości 25,5 mg/kg oraz śladowe ilości chlorków (59,0 mg/kg) i fluorków (2,00 mg/kg). Rewizja wybranych elementów kotła Aby zweryfikować uzyskane wyniki badań laboratoryjnych, wykonano rewizję kotła, w trakcie której wykonano: y badania wizualne zewnętrznej powierzchni rur przegrzewacza; y badania wizualne wewnętrznych powierzchni wytypowanych wężownic i komór przegrzewacza oraz rur i komór ekranowych. Rys. 14. Poziomy odcinek rury ekranowej. Nierównomierna wypływka spoiny łączącej rurę z króćcem komory. Zalegające ciało obce o wymiarach około 35x10x1 mm Rys. 15. Poziomy odcinek rury ekranowej. Nierównomierna wypływka spoiny łączącej rurę z króćcem komory 5

Rys. 16. Górna komora ekranowa ściana tylna. Ciało obce wewnątrz komory Rys. 17. Dolna komora ekranu przedniego. Powierzchnia komory pokryta osadem barwy biało-szarej oraz wykwitami korozyjnymi. Brak nieciągłości W trakcie badań stwierdzono, że pozostała część rury, z której wycięto uszkodzoną wężownicę, wyraźnie różni się barwą osadu na zewnętrznej powierzchni. Ciał obcych ani większych ilości osadów w elementach przegrzewacza nie stwierdzono. Odnotowano jedynie występowanie nierównomiernych, miejscami większych wypływek na spoinach montażowych wężownic. Bardziej interesująca okazała się rewizja wewnętrznej powierzchni elementów parownika. Badania wykazały, że: y na poziomym odcinku rury ekranowej oraz wewnątrz tylnej komory ekranu stwierdzono obecność ciała obcego (rys. 14 i 16), a spoiny montażowe rur mają duże wypływki grani (rys. 15); y powierzchnia rur ekranowych oraz komory ekranowe pokryte są osadem barwy białoszarej, z widocznymi wykwitami korozyjnymi (rys. 17); Podczas rozmów z pracownikami eksploatacji wyniknęło, że w trakcie pracy kotła, tuż po jednej z awarii, obsługa zajrzała do wnętrza kotła i zaobserwowała, że jedna z wężownic przegrzewacza jest czerwona. Wskazuje to na fakt, iż była dużo bardziej rozgrzana niż pozostałe, co prawdopodobnie było skutkiem przytkania i zakłóconego chłodzenia. Wnioski z wykonanych badań i analiz Na podstawie analizy wszystkich badań laboratoryjnych stwierdzono, że uszkodzenie rur nastąpiło niewątpliwie na skutek krótkotrwałego przegrzania materiału rury. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę uszkodzenia rur uznano lokalne zatkania pojedynczych wężownic ciałem obcym. Potwierdzić może to fakt, iż w trakcie badań endoskopowych wewnętrznych powierzchni pojedynczych rur oraz komory ekranowej stwierdzono nieczystości. Charakter ciał obcych świadczy o tym, że są to pozostałości pomontażowe. Co prawda nieczystości stwierdzono jedynie w ekranach, jednak uszkodzone rury przegrzewacza zostały wycięte i niemożliwe było ich przebadanie pod kątem ewentualnego zatkania. Powyższemu mogły sprzyjać istniejące wypływki spoin montażowych oraz konstrukcja przegrzewacza (duża ilość kolanek 180 ), które mogą stanowić blokadę dla przemieszczających się elementów i powodować ich lokalne gromadzenie się. Taka sytuacja wyjaśniałaby, dlaczego nastąpiło przegrzanie materiału pojedynczych wężownic przegrzewacza oraz ich perforacja przytkanie rur spowodowało ograniczone chłodzenie czynnika obiegowego, a w konsekwencji przegrzanie materiału rur. W zaistniałej sytuacji trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przy tak sporych rozmiarach nieczystości wewnątrz kotła nieskuteczne dla ich usunięcia jest nawet dmuchanie parą. Poza tym należy szczególną uwagę zwrócić na sposób przygotowania wody zasilającej kocioł. Analiza jakościowa osadów z walczaka oraz rury ekranowej wskazują, że do obiegu podawana była woda surowa lub złej jakości kondensaty technologiczne. Choć powyższe nie miało bezpośredniego wpływu na powstałe awarie, jednak taka sytuacja może doprowadzić w niedługim czasie do znaczącego wzrostu ilości osadów na rurach parownika, co będzie wiązało się z koniecznością wykonania jego czyszczenia chemicznego. Należy podkreślić, że już w obecnej chwili ilość osadów wewnętrznych jest bardzo wysoka pomimo krótkiego (3 miesięcznego) czasu eksploatacji kotła. Podsumowanie Niniejszy tekst co prawda nie wnosi nic nowego w kwestii przyczyn opisanego uszkodzenia, ich najprawdopodobniejszy mechanizm jest znany od kilkudziesięciu lat przegrzanie na skutek upośledzenia przepływu czynnika obiegowego spowodowane pozostawionymi na etapie montażu obcymi ciałami wewnątrz części ciśnieniowej kotła jednak zwraca on uwagę na fakt, że pomimo znajomości skutków zaniedbań na etapie montażu ciągle, a zwłaszcza dla mniejszych obiektów energetycznych, proces montażu kotłów pozostawia wiele do życzenia. Być może w opisanym przypadku zabrakło w czasie wytwarzania wyobraźni ekipy montującej, być może napięty harmonogram budowy nie pozwolił na dokładną kontrolę jakości. Przy takich rozmiarach nieczystości pomontażowych nie można liczyć na to, że dmuchanie parą w trakcie rozruchu będzie skuteczne. Doświadczenie to pokazuje jednak, że w tzw. małej energetyce warto byłoby zacząć zwracać większą uwagę na kontrolę jakości montażu urządzeń oraz kontrolę chemiczną obiegów wodno-parowych, gdyż zaniechania w tym zakresie wpływają znacząco na awaryjność urządzeń począwszy od wczesnego okresu eksploatacji, a w przyszłości mogą w sposób znaczący ograniczyć trwałość i pewność ruchową urządzeń. Artur Jasiński Zakład Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Literatura: 1. Śliwa A., Gawron P.: Uszkodzenia korozyjne wężownic przegrzewacza pary, Energetyka 2007, nr 6. 2. Kołodziej A., Kwiecień M.: Sprawozdania i wyniki prac pomiarowo-badawczych, opracowanie ENERGO- POMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki, Gliwice 2013 (niepubl.). 6