ZAŁĄCZNIK II. Przykłady zastosowanych rozwiązań przemysłowych [63-65]



Podobne dokumenty
ZAŁĄCZNIK II. Przykłady zastosowanych rozwiązań przemysłowych [63-65]

KOMUNIKAT nr 1 Odpowiedzi na pytania

DSR-II Poznań, dnia 20 listopada 2015 r. za dowodem doręczenia DECYZJA

Ochrona środowiska. w WSK PZL-Rzeszów S.A. # 1

Galwaniczne roztwory technologiczne Niezawodność, trwałość, minimalizacja zużycia

Oszczędność energii i wody w galwanotechnice

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) stosowane w galwanizerniach

SPIS TREŚCI DOKUMENTU REFERENCYJNEGO 26. BREF STM

Częstochowa, r. Zakład Produkcyjno Usługowy Marian Paweł Majdzik ul. Połaniecka Częstochowa. tel.

RŚ.VI /2/08 Rzeszów, D E C Y Z J A

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRACACH GALWANOTECHNICZNYCH

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

Od Przedsiębiorstwa zanieczyszczającego do do Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji zmiana wzorców w zarządzaniu środowiskiem

OS-I EK Rzeszów,

RŚ.VI.DW.7660/55-1/10 Rzeszów,

DSR-II Poznań, dnia 26 października 2015 r. za dowodem doręczenia DECYZJA

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI

Technologie Galwaniczne przedstawiają

Minimalizacja odpadów w operacji chromowania elektrolitycznego metali jako czci składowej procesu nakładania powłok chromowych

Test kompetencji zawodowej

RHODUNA Diamond Bright Rodowanie błyszcząco-białe

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Zapytanie na przedstawienie oferty

Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska Skoczów Harbutowice jet@cynkowanie.com

Ograniczanie zużycia środków chemicznych i ilości powstających ścieków w sektorze obróbki powierzchniowej metali

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH

TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT

Olsztyn, dnia 7 lipca 2017 r. OŚ-PŚ DECYZJA

Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

Wykorzystanie wód poserwatkowych na cele energetyczne, a efekty uzyskane z tytułu ich zagospodarowania. Korzyści i przykłady z zastosowania

al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel , , fax ,

ANALIZA ZUŻYCIA KWASU I WODY W GALWANIZERNIACH

ZAŁĄCZNIK I. Tablice

WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów, Rzeszów, skr. poczt. 297 ul. Grunwaldzka 15

Pobrano z: I N F O R M A C J A

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

GKS-S GRZEJNIKI KONWEKTOROWE

WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów, ul. Grunwaldzka Rzeszów skr. poczt. 297 DECYZJA

RAPORT roczny za 2018 rok

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów ul. Grunwaldzka Rzeszów, skr.poczt.297

Prezes Zarządu Romualda Lizak INFORMACJA

Alternatywa dla chromu technicznego

Ochrona środowiska w WSK Rzeszów. wczoraj i dziś

I.1 W punkcie I decyzji wprowadzam następujące zmiany:

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

OS-I DW Rzeszów,

DECYZJA Nr PZ 164.3/2015

OS-I DW Rzeszów, D E C Y Z J A

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

RŚ.VI.MH.7660/71-1/08 Rzeszów, DECYZJA

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego

TECHNIKA A EKOLOGIA Jarosław Mrozek

Dr. G. Stoesser, Mr. T. Fuest of MacDermid Dr. T. Abbott, Dr. M. Murray and Prof. Dr. G. Dunlop of AMT. developing technologies for the future

Zrównowaona technologia materiałowa*

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH w Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o. Działanie 4.4

Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych. Anna Girulska. Poznań, czerwiec 2005

OS-I DW Rzeszów,

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015r.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

OS-I DW Rzeszów, D E C Y Z J A

Gospodarka wodna w nowoczesnym zakładzie energetycznym

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Warszawa lutego 2016 roku

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

WEWNĘTRZNEGO RUR NA PRZYKŁADZIE GAZOCIĄGU

WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów ul. Grunwaldzka Rzeszów, skr.poczt.297

Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle na stan wód powierzchniowych w Polsce Andrzej KRÓLIKOWSKI

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Symboliczne Numeryczne EN Cu min. Cu maks. Fe maks. Mn maks. Ni min. Ni maks. Pb maks. Sn maks. Zn min. Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie

"Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania"

Dyrektywa o osadach ściekowych

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Cu min. Fe maks. Ni maks. P min. P maks. Pb maks. Sn min. Sn maks. Zn min. Zn maks.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska al. Niepodległości 34, Poznań, tel.: ; faks:

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie

RŚ.VI.DW.7660/7-8/09 Rzeszów, D E C Y Z J A

Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY I ZASÓB WŁASNY ORAZ WYWOZU NIECZYSTOŚCI POCHODZENIA DOMOWEGO

Zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Traktatu Akcesyjnego

Transkrypt:

ZAŁĄCZNIK II Przykłady zastosowanych rozwiązań przemysłowych [6365]

Przykłady polskie: 1) FSE Kontakt CzechowiceDziedzice 2) Spółdzielnia Pracy Inpromet Koszalin Zastosowane elementy Czystszej Produkcji liniowy układ wanien i płuczek dodatkowe płuczki płukanie wielostopniowe obroty bębna nad wannami zmniejszenie wynoszenia automatyczne uzupełnianie kąpieli wodą z płuczek wielostopniowych (system WCCK1) z zastosowaniem wyparek atmosferycznych wyparka IMPCHROM oczyszczanie wody surowej metodą odwróconej osmozy ultrafiltracja kąpieli do odtłuszczania 23 krotne uŝycie tej samej wody do płukania po róŝnych operacjach rotametry i liczniki wody dla płuczek skrubery do oczyszczania powietrza z chromowania i z trawialni izolacja termiczna wanien technologicznych 3) Fabryka Automatyki Chłodniczej FACH S.A. Cieszyn Główne kierunki inwestycyjne w zakresie Czystszej Produkcji modernizacja galwanizerni z zastosowaniem nowych linii do cynowania i niklowania (płuczki wielostopniowe, odzysk kąpieli itp.) wyeliminowania trójchloroetylenu do mycia i odtłuszczania wyrobów i wprowadzenie na jego miejsce przyjaznej dla środowiska alkalicznej kąpieli do odtłuszczania 4) śywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. śywiec Główne kierunki inwestycyjne w zakresie Czystszej Produkcji remont i przebudowa istniejącej hali, w której w prymitywnych warunkach prowadzono dotychczas mycie wstępne elementów stalowych i zbudowanie nowej, zmodernizowanej linii do mycia zbudowanie nowej linii do zdejmowania wadliwych powłok galwanicznych zastosowanie nowej myjki alkalicznej do odtłuszczania przed malowaniem proszkowym, zastępującą dotychczas stosowane mycie w trójchloroetylenie (TRI) 2

FSE Kontakt CzechowiceDziedzice StęŜenia w płuczkach WCCK1 i odzysk metali oraz uzyskane oszczędności System WCCK1 odzysku kąpieli galwanicznych średnie stęŝenia w płuczkach w miesiącu maju 96 (po 6ciu miesiącach działania systemu) Linia do cynkowania [g Zn /l] Linia do niklowania [g Ni /l] Kąpiel 14,7 62,3 Płuczka 1 o 0,272 4,34 Płuczka 2 o 0,016 0,63 Płuczka 3 o 0,011 0,19 Płuczka 4 o 0,007 0,075 średnia produkcja w linii Zn 10.000 m 2 /rok średnia produkcja w linii Ni 10.000 m 2 /rok Odzysk metali odzysk cynku ok. 22 kg/rok (> 98 %) odzysk niklu ok. 93 kg/rok (> 96 %) Teoretyczne zuŝycie wody do płukania linia Zn 75 l/h ok. 15 l/m 2 linia Ni 75 l/h ok. 15 l/m 2 Rzeczywiste zuŝycie wody w okresie listopad 95 maj 96 (wg wskazań wodomierza) linia Zn 242,3 m 3 przy produkcji 6.025 m 2 40,2 l/m 2 linia Ni 81,8 m 3 przy produkcji 5.930 m 2 13,8 l/m 2 Redukcja zuŝycia wody przed wdroŝeniem średnio 190 l/m 2 3.800 m 3 /rok obecnie średnio 27 l/m 2 540 m 3 /rok tj. redukcja o 86 % Oszczędności przy koszcie wody surowej 1,35 zł/m 3 4.400 zł/rok przy średnim koszcie oczyszczania ścieków 10 zł/m 3 32.600 zł/rok 3

Schemat zmodyfikowanej linii bębnowej do cynkowania w FSE Kontakt w CzechowicachDziedzicach Schemat zmodyfikowanej linii bębnowej do niklowania w FSE Kontakt w CzechowicachDziedzicach 4

Spółdzielnia Inpromet Koszalin StęŜenia w płuczkach WCCK1 i odzysk metali oraz uzyskane oszczędności System WCCK1 odzysku kąpieli galwanicznych średnie stęŝenia w płuczkach w miesiącu sierpniu 96 (po 2 miesiącach działania systemu) Linia do cynkowania Linia do niklowania i chromowania [g Zn /l] [g Ni /l] [g Cr /l] Kąpiel 28,6 80,2 157 Płuczka 1 o 1,27 5,60 34,1 Płuczka 2 o 0,36 0,58 2,97 Płuczka 3 o 0,018 0,15 0,21 Płuczka 4 o 0,0036 0,006 0,007 średnia produkcja w linii do cynkowania 70.000 m 2 /rok średnia produkcja w linii do niklowania 28.000 m 2 /rok Odzysk metali odzysk cynku 300 kg/rok (> 99 %) odzysk niklu 337 kg/rok (> 99 %) odzysk bezwodnika kw. chromowego 1270 kg/rok (> 99 %) Rzeczywiste zuŝycie wody w okresie lipiec wrzesień 96 (wg wskazań wodomierza) linia Zn 191 m 3 przy produkcji 15.900 m 2 12,0 l/m 2 w tym 1,4 l/m 2 do płukania bezściekowego po kąpieli Zn linia Ni/Cr 114 m 3 przy produkcji 3.510 m 2 32,5 l/m 2 w tym 2,8 l/m 2 do płukania bezściekowego po kąpieli Ni 3,8 l/m 2 do płukania bezściekowego po kąpieli Cr Redukcja zuŝycia wody przed wdroŝeniem średnio 340 l/m 2 33.300 m 3 /rok obecnie średnio 18 l/m 2 1.760 m 3 /rok tj. redukcja o 95 % Oszczędności pobór wody (0,83 zł/m 3 ) 26.200 zł/rok odprowadzanie ścieków (0,65 zł/m 3 ) 20.500 zł/rok 5

Schemat zmodyfikowanej linii bębnowej do cynkowania w Spółdzielni Inpromet w Koszalinie Schemat zmodyfikowanej linii bębnowozawieszkowej do niklowania i chromowania w Spółdzielni Inpromet w Koszalinie 6

Fabryka Automatyki Chłodniczej FACH S.A. w Cieszynie Galwanizernia cynowanie i niklowanie ZuŜycie surowców i ilość wytwarzanych odpadów PRZED i PO wdroŝeniu zasad Czystej Produkcji Wyszczególnienie ZuŜycie wody jednostkowe (dm 3 /m 2 ) roczne (m 3 /rok) PRZED wdroŝeniem Ilość Koszt zł/rok 520 4.368 13.060 PO wdroŝeniu Ilość Koszt zł/rok 99 832 2.488 Ilość wytwarzanych ścieków (m 3 /rok) koszt neutralizacji koszt odprowadzania 4.260 Ilość wytwarzanego osadu poneutralizacyjnego (kg/rok) koszt usuwania 3.000 ZuŜycie chemikaliów i anod łącznie (kg/rok) koszt 2.645 10.224 3.600 1.620 41.596 Razem koszt 71.125 zł/rok 736 353 1.171 435 1.766 424 30.065 35.178 zł/rok System WCCK1 odzysku kąpieli galwanicznych Średnie stęŝenia w płuczkach w mcu październiku 2001 Linia do cynowania (g/l Sn) Linia do niklowania (g/l Ni Kąpiel 36,5 56,5 Płuczka 1o 2,0 7 Płuczka 2o 0,20 0,5 Płuczka 3o 0,01 0,25 Płuczka 4o 0,10 Przy średniej produkcji: w lini do cynkowania 6.000 m 2 /rok w lini do niklowania 2.400 m 2 /rok Odzysk metali odzysk cyny 31,5 kg/rok (>96%) odzysk niklu 20 kg/rok (>98%) 7

Główne korzyści ekologiczne i ekonomiczne inwestycji CP: poprawa jakości wytwarzanych powłok galwanicznych eliminacja toksycznego czterochloroetylenu (objętego zakazem stosowania w większości krajów UE) i związanej z tym emisji tego związku do atmosfery poprawa warunków BHP w galwanizerni bezpośredni odzysk cyny i niklu istotne zmniejszenie zuŝycia wody do płukania zmniejszenie ilości i obciąŝenia powstających ścieków Koszt realizacji inwestycji CP: remont pomieszczenia galwanizerni 80.000 zł budowa nowych linii do cynowania i niklowania 132.000 zł zakup nowej myjki alkalicznej ultradźwiękowej 81.700 zł Razem 293.700 zł Udział strony duńskiej w finansowaniu tej inwestycji wyniósł 220.460 zł. Oszczędności uzyskane w nowych liniach do cynowania i niklowania wyniosły ponad 36.000 zł/rocznie, tzn. koszty materiałowe obsługi (w analizowanym zakresie) nowych linii wyniosły poniŝej 20 % kosztów eksploatacyjnych starej galwanizerni. Dodatkowo wyeliminowanie czterochloroetyenu przyniosło oszczędności materiałowe rzędu 13.000 zł/rocznie Fabryka Automatyki Chłodniczej FACH Cieszyn Schemat zmodyfikowanych linii cynowania i niklowania 8

Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. w śywcu Zestawienie efektów ekonomicznych uzyskanych w wyniku wdroŝenia zasad Czystszej Produkcji Uzyskane efekty w zł/rok Rodzaj Mycie przed Usuwanie powłok Ni Mycie wstępne malowaniem i Cr ZuŜycie wody 325 270 80 Ścieki 557 108 89 Chemikalia 3.127 8.358 817 Odpady 773 521 778 Energia elektryczna 81.961 4.761 171 Energia cieplna 18.635 Emisja do atmosfery 119 23 1 Emisja niezorganizowana Likwidacja przekroczeń NDS 2.863 Likwidacja przekroczeń NDS RAZEM 61.973 16.148 1.594 Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. w śywcu Zmiany zuŝycia róŝnych czynników energetycznych, ilości powstających ścieków i odpadów stałych, zuŝycia chemikaliów i wielkości emisji do atmosfery uzyskane w wyniku wdroŝenia zasad Czystszej Produkcji 9

Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. śywiec Główne korzyści ekologiczne i ekonomiczne inwestycji CP: eliminacja toksycznego trójchloroetylenu (który podobnie jak czterochloroetylen jest objęty zakazem stosowania w większości krajów UE) i związanej z tym emisji tego związku do atmosfery poprawa warunków bhp w obu myjniach istotna poprawa jakości produkcji w obu myjniach znaczne przedłuŝenie trwałości kąpieli do mycia przedłuŝenie czasu Ŝycia wyrobów poprzez właściwą regenerację części z wadliwymi powłokami niklowymi i chromowymi istotne zmniejszenie zuŝycia wody, ilości wytwarzanych ścieków i ilości powstającego osadu poneutralizacyjnego, chemikaliów (składników kąpieli technologicznych) i energii Koszt realizacji inwestycji CP: remont i przebudowa hali oraz zbudowanie w niej nowych linii do mycia wstępnego i do usuwania wadliwych powłok niklowych i chromowych 900.665 zł zakup nowej myjki alkalicznej do cynowania i niklowania 410.845 zł Razem 1.311.510 zł Udział strony duńskiej w finansowaniu tej inwestycji wyniósł 288.200 zł. Oszczędności uzyskane w nowych liniach i myjce alkalicznej, tj. obniŝenie kosztów materiałowych i energetycznych ich obsługi wyniosły prawie 80.000 zł/ rocznie. Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. w śywcu. Schemat zmodyfikowanych linii do mycia wstępnego i do zdejmowania wadliwych powłok niklowych i chromowych 10

Przykłady duńskie: 1) Galwanizernia Midtjydsk A/S Galwanizernia usługowa prowadząca nakładanie powłok NiCr na duŝe stalowe elementy meblowe Automat zawieszkowy programowosterowany do nakładania powłok NiCr produkcja 187.000 m 2 /rok średnia grubość nakładanych powłok: Ni 15 µm; Cr 0,5 µm pojemności wanien 5.500 l kąpiel do niklowania (typu Wattsa) 70 g/l Ni kąpiel do chromowania 120 g/l Cr Zastosowane elementy czystszej produkcji płuczki 2 i 3stopn. po niklowaniu i chromowaniu z recyrkulacją wody z ostatniej płuczki przez jonity ultrafiltracja kąpieli do odtłuszczania wyparka próŝniowa dla kąpieli do chromowania wielokrotne uŝycie tej samej wody do płukania po róŝnych operacjach ZuŜycie wody do płukania 8.600 m 3 /rok, t.j. ok. 46 l/m 2 Średnia jakość odprowadzanych ścieków po oczyszczeniu: śr.stęŝenie Ni 0,76 mg/l śr.stęŝenie Cr 0,03 mg/l Ilość powstającego osadu poneutralizacyjnego 50 T/rok Przeciętne stęŝenia metali w osadzie oraz ich ilości tracone wraz z osadem wynoszą: Ni 120 g/kg 2.154 kg/rok Cr 7,2 g/kg 129 kg/rok Fe 65 g/kg 2) Galwanizernia Midtjydsk ForniklingForkroming A/S Największa w Danii galwanizernia usługowa wyposaŝona w 2 automaty do cynkowania zawieszkowy i bębnowy (prod.1.200.000 m 2 /rok), 2 automaty do nakładania powłok NiCr (prod.49.000 m 2 /rok) i Sn (prod.91.000 m 2 /rok) oraz mały automat do miedziowania Automat zawieszkowy sztywny do cynkowania produkcja 297.000 m 2 /rok średnia grubość nakładanej powłoki Zn 1012 µm pojemności wanien 5.500 l cyjankowa kąpiel do cynkowania NajwaŜniejsze zastosowane elementy Czystszej Produkcji elektrolityczny odzysk cynku wielkość odzysku 600 kg Zn/rok koszt inwestycyjny 33.000 USD uzyskiwane oszczędności 14.000 USD/rok jonitowy system oczyszczania ścieków po chromianowaniu powłok cynkowych ZuŜycie wody do płukania 21 m 3 /rok, t.j. ok. 71 l/m 2 Łączne zuŝycie wody w galwanizerni 108.000 m 3 /rok Średnia jakość odprowadzanych ścieków po oczyszczeniu: 11

śr.stęŝenie Zn 3,0 mg/l; śr.stęŝenie Cu 0,13 mg/l śr.stęŝenie Ni 0,76 mg/l; śr.stęŝenie Cr 0,03 mg/l; śr.stęŝ. CN 0,27 mg/l Ilość powstającego osadu poneutralizacyjnego 170 T/rok Przeciętne stęŝenia metali w osadzie oraz ich ilości tracone wraz z osadem wynoszą: Zn 290 g/kg 13.700 kg/rok Ni 22 g/kg 1.040 kg/rok Cr 5,5 g/kg 260 kg/rok Sn 13 g/kg 614 kg/rok Cu 0,56 g/kg 26 kg/rok Fe 43 g/kg 2.030 kg/rok 3) Galwanizernia Odense Galvano Industrie Galwanizernia usługowa wyposaŝona w 2 linie zmechanizowane do cynkowania zawieszkową i bębnową (prod.71.500 m 2 /rok) oraz linię zawieszkową do nakładania powłok NiCr (prod.16.000 m 2 /rok) Zmechanizowana linia bębnowa do cynkowania produkcja 43.000 m 2 /rok średnia grubość nakładanej powłoki Zn 78 µm pojemności wanien 500 l słabokwaśna kąpiel do cynkowania 24 g/l Zn; 150 g/l NH 4 Cl NajwaŜniejsze zastosowane elementy Czystszej Produkcji płuczki o regulowanym przepływie wody wielokrotne uŝycie tej samej wody do płukania po róŝnych operacjach ZuŜycie wody do płukania 670 m 3 /rok, t.j. ok. 16 l/m 2 Łączne zuŝycie wody w galwanizerni 2.400 m 3 /rok Średnia jakość odprowadzanych ścieków po oczyszczeniu: śr.stęŝenie Zn 1,7 mg/l ; śr.stęŝenie miedzi 0,3 mg/l śr.stęŝenie Ni 0,3 mg/l ; śr.stęŝenie chromu 0,06 mg/l Ilość powstającego osadu poneutralizacyjnego 13 T/rok Przeciętne ilości metali tracone wraz z osadem poneutralizacyjnym wynoszą: Zn 450 kg/rok Ni 120 kg/rok Cr 88 kg/rok Cu 4,5 kg/rok Fe 152 kg/rok 4) Galwanizernia KermoKrom Galwanizernia usługowa wyposaŝona w 4 automaty galwanizerskie: do niklowania w bębnach (prod.28.000 m 2 /rok) do niklowania i chromowania na zawieszkach (prod.22.500 m 2 /rok) do cynkowania w bębnach (prod. 105.000 m 2 /rok) do cynkowania na zawieszkach (prod. 156.000 m 2 /rok) 12

NajwaŜniejsze zastosowane elementy Czystszej Produkcji płuczki o regulowanym przepływie wody recyrkulacja przez jonity wody z 2 ostatnich płuczek po chromowaniu 8krotne uŝycie tej samej wody do płukania po róŝnych operacjach Automat zawieszkowy do niklowania i chromowania (górna część rysunku) produkcja 22.500 m 2 /rok średnia grubość nakładanej powłoki Ni 15 µm; Cr 0,51 µm pojemności wanien 2.500 l kąpiel do niklowania (typu Wattsa) 68 g/l Ni kąpiel do chromowania 160 g/l Cr Średnie zuŝycie wody do płukania 38 l/m 2 Automat zawieszkowy do cynkowania (dolna część rysunku) produkcja 156.000 m 2 /rok średnia grubość nakładanej powłoki Zn 1215 µm pojemności wanien 4.000 l słabokwaśna kąpiel do cynkowania 48 g/l Zn; 175 g/l NH 4 Cl Średnie zuŝycie wody do płukania 7 l/m 2 Łączne zuŝycie wody w galwanizerni 3.500 m 3 /rok Średnia jakość odprowadzanych ścieków po oczyszczeniu: śr.stęŝenie Zn 2,1 mg/l; śr.stęŝenie Cu 0,21 mg/l śr.stęŝenie Ni 1,2 mg/l; śr.stęŝenie Cr 0,13 mg/l Ilość powstającego osadu poneutralizacyjnego 40 T/rok Przeciętne stęŝenia metali w osadzie oraz ich ilości tracone wraz z osadem wynoszą: cynk Zn 253 g/kg 2.115 kg/rok nikiel Ni 81,5 g/rok 681 kg/rok chrom Cr 15 g/kg 125 kg/rok Ŝelazo Fe 107 g/kg 895 kg/rok 13

Galwanizernia duńska nr 1 Schemat automatu zawieszkowego do nakładania powłok NiCr 14

Galwanizernia duńska nr 2 Schemat zautomatyzowanej linii zawieszkowej do cynkowania 15

Galwanizernia duńska nr 3 Schemat zmechanizowanej linii bębnowej do cynkowania 16

Galwanizernia duńska nr 4 Schemat automatu zawieszkowego do nakładania powłok NiCr (a) oraz automatu zawieszkowego do cynkowania (b) 17