PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Podobne dokumenty
PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport]

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 maja 2015 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 63/03

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. Zdarzenie nr: 166/06

RAPORT KOŃCOWY. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych WYPADEK 1587/17 UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6, WARSZAWA TELEFON ALARMOWY

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 7 maja 2016 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 23/05

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 201/03

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 279/04

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Zalecenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY. wypadek nr: 92/03. szybowiec SZD-48-1 Jantar Standard 2 SP Kamilew. 4 lipca 2003r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 7 sierpnia 2016 r.

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego. Data zdarzenia: 5 sierpnia 2017 r. Znak rozpoznawczy SP: Podmiot badający: Zalecenia:

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. zdarzenie nr: 80/07. statek powietrzny ATR , SP-LFD

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia statku powietrznego

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 242/08

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 522/08

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 319/08

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 604/09

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 170/09

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek nr: 150/06

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 maja 2012 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 11 czerwca 2016 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 8 maja 2015 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 17 kwietnia 2016 r.

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. Zdarzenie nr: 181/06

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. Zdarzenie nr: 519/07

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 125/08

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 171/08. Thunder AX S2; SP-BBS

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 315/08

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 164/07

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 30 kwietnia 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. wypadek lotniczy. zdarzenie nr: 59/05

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna F 150 L; SP-KAO; r., lotnisko Piastów k/radomia (EPRP) ALBUM ILUSTRACJI

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH INCYDENT. zdarzenie nr: 620/09

rodzaj zdarzenia: wypadek zdarzenie nr: 503/08 szybowiec SZD-51-1 Junior, znak rozpoznawczy SP lipca 2008 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 lipca 2015 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320

RZECZPOSPOLITA POLSKA M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek nr: 145/06

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N ; E

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 473/09

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 249/08

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 225/09

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 470/08

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. zdarzenie nr: 1860/14. statek powietrzny: samolot Embraer EMB-500 Phenom 100, SP-AVP

rodzaj zdarzenia: wypadek zdarzenie nr: 48/04 SAMOLOT PZL-104 WILGA-35A SP-AHI, 28 marzec 2004 r., Toruń

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 530/08

RAPORT KOŃCOWY WYPADEK. Zdarzenie nr: 474/08 SZYBOWIEC SZD-30 PIRAT, SP-3023, 19 lipca 2008 r., Raczki Elbląskie

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 124/07

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 457/09

RZECZPOSPOLITA POLSKA M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U I B U D O W N I C T W A PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 715/09. statki powietrzne:

RAPORT KOŃCOWY WYPADEK. Zdarzenie nr: 532/08 SAMOLOT CESSNA F 150 M, SP-KBW, 01 sierpnia 2008 r., Lotnisko Elbląg (EPEL)

RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU (POWAŻNYM INCYDENCIE) LOTNICZYM. (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym) I OKREŚLENIE ZDARZENIA

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. rodzaj zdarzenia: wypadek. zdarzenie nr: 523/07

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

Transkrypt:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, 18.02.2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 318/07 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Niniejszy raport jest dokumentem prezentującym stanowisko dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń profilaktycznych. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej. Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie, w związku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz. U. UE. L. 2010, nr 295, poz. 35) nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania niniejszego raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport niniejszy został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych. 1. Rodzaj zdarzenia: WYPADEK 2. Badanie przeprowadził: Zespół Badawczy PKBWL 3. Data i czas lokalny zaistnienia zdarzenia: 25 lipca 2007 r., godzina 19:10 LMT. Wszystkie czasy w raporcie oprócz komunikatu meteo to czasy lokalne. 4. Miejsce startu i zamierzonego lądowania: Lotnisko Gotartowice koło Rybnika EPRG. 5. Miejsce zdarzenia: Rybnik-Gotartowice N50 04'20.51" E18 37'24.07" 6. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego, użytkownik, opis uszkodzeń: samolot PZL-104 WILGA-35, SP-WEF, właściciel i użytkownik - Aeroklub ROW Rybnik Uszkodzenia: uszkodzone obu łopat śmigła, uszkodzona wręga nr 2 przy przedniej krawędzi drzwi prawych, uszkodzenie drzwi prawych, uszkodzenie lewego i prawego bocznego oszklenia kabiny. Uszkodzenia pokazano na zdjęciach poniżej. * Forma i zakres niniejszego raportu nie spełniają wszystkich wytycznych zawartych w Dodatku Wzór raportu końcowego Załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Strona 1 z 11

Uszkodzenia samolotu 7. Typ operacji: lot po kręgu wg zadania BVII/2. 8. Faza lotu: wznoszenie po starcie z konwojera. Strona 2 z 11

9. Warunki lotu: wg przepisów VFR, w warunkach VMC, przy oświetleniu dziennym. 10. Czynniki pogody: PROGNOZA OBSZAROWA NA REJON 13 ważność od 2007-07-25 16:00 UTC do 2007-07-25 23:00 UTC SYTUACJA BARYCZNA: OBSZAR ZNAJDUJE SIĘ NA SKRAJU NIŻU Z CENTRUM NAD ESTONIĄ, OD ZACHODU PRZECHODZI POD WPŁYW KLINA WYŻOWEGO ZNAD ALP. WIATR PRZYZIEMNY: 240-280, POCZĄTKOWO 15 20 KT, PORYWY DO 30 KT PÓŹNIEJ 6 12 KT WIATR NA WYSOKOŚCI: 300 M AGL : 280-300, 15-25 KT 600 M AGL : 290-310, 20-30 KT 1000 M AGL : 300-320, 20-30 KT ZJAWISKA : BRAK WIDZIALNOŚĆ : PONAD 10 KM CHMURY M AMSL : FEU-SCT CU 1500-1800 / 2000-3000 FEW-SCT SC AC 1800-3000 / 2200-3300 IZOTARMA ZERO st. C [m] AMSL: 2400 OBLODZENIE : BRAK TURBULENCJA : SŁABA DO UMIARKOWANEJ Zdaniem Komisji warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistniały wypadek. 11. Organizator lotów: Aeroklub Regionalny 12. Dane dotyczące dowódcy statku powietrznego: instruktor-pilot samolotowy, mężczyzna lat 51, licencja CPL(A) ważna do 18.04.2009 r. z wpisami SEP(L) ważnym do 16.04.2008 r., FI 1 ważnym do 16.04.2010 r., TR AN-2 ważnym do 27.04.2008r.CRI(SP)S oraz TRI AN2. Pilot posiadał również licencję PL(G) z wpisami ATTO ważnym do 25.04.2010 r., FI 1 ważnym do 25.04.2010 r. oraz WL. Badania lotniczo-lekarskie: klasy 1 ważne do 20.10.2007r. z ograniczeniem VNL. Instruktor-pilot wykonał 5847 lotów na samolotach w czasie 1632 godziny 40 minut z czego jako dowódca 1420 godzin 46 minut. Nalot w ostatnich 30 dniach 5 godzin 33 min. Na samolocie WILGA-35 pilot wylatał około 250 godzin. KWT ważne do Strona 3 z 11

13.04.2008 r., KTP ważne do 11.04.2008 r. Według dziennika lotów w pozycji Kwalifikacje do lotów na typach samolotów wpisano 10 typów. 13. Obrażenia załogi: bez obrażeń. 14. Opis przebiegu i analiza zdarzenia: analizując dokumentację techniczną samolotu Komisja stwierdziła, że samolot był sprawny do lotu i posiadał niezbędną dokumentację. W dniu 25 lipca 2007 r. na lotnisku Gotartowice (EPRG) pilot turystyczny z instruktorem planowali szkolenie w celu nadania uprawnienia do lotów na typ samolotu PZL-104 WILGA-35. Wcześniej, w tym dniu, na samolocie SP-WEF wykonywane były podobne loty i jeden hol szybowca. Załoga, około 18:00, pobrała do lotu samolot, który stał przed hangarem. Sprawdzili stan paliwa, wg wskaźników pływakowych wynosił około 90 l. Zdaniem Komisji była to ilość zawyżona w stosunku do stanu rzeczywistego. Biorąc pod uwagę zapisy pokładowego dziennika technicznego, samolot rozpoczynał loty ze stanem paliwa 155 l. Wg listy wzlotów załoga pobierała samolot po wykonaniu 14. lotów, w łącznym czasie 1 godz. 28 min. Dodatkowo należy uwzględnić 15 min. pracy na ziemi. Z praktyki wynika, że realne zużycie paliwa w lotach po kręgu i do strefy dla samolotu PZL-104 Wilga z silnikiem AI-14RA wynosi ok. 0,9 l/min., tym samym można przyjąć, że samolot do tego czasu zużył ok. 80 l paliwa w locie i ok. 10 l na ziemi (grzanie silnika, kołowanie między lotami). Tak więc rzeczywisty stan paliwa wynosił ok. 65 l i z tym stanem paliwa rozpoczęła loty. Instruktor sprawdził wiadomości przeszkalanego pilota z zakresu przygotowania naziemnego i omówił planowane loty. Załoga zajęła miejsca w kabinie i przeszkalany pilot rozpoczął przygotowanie do uruchomienia silnika. Po uruchomieniu silnika samolotu, około godziny 18:45, załoga wykonała pełną próbę silnika. Wszystkie parametry były w normie więc instruktor wydał polecenie kołowania na miejsce startu. Starty i lądowania odbywały się na kierunku 270 (najdłuższa DS). Ponieważ temperatura powietrza była wysoka (izoterma 0 ºC) loty odbywały się z otwartymi zasłonkami chłodnicy silnika i oleju. Po starcie, o godzinie 18:55, przeszkalany pilot skierował samolot do strefy w celu zapoznania się z jego własnościami pilotażowymi. Po 10. min. locie w strefie, zgodnie z poleceniem instruktora, przeszkalany pilot wylądował wychylając klapy na 21º (położenie startowe), a następnie wykonał start z konwojera do lotu po kręgu. Strona 4 z 11

Zdaniem Komisji, tak krótki lot w strefie nie może być efektywny, ponieważ nie zapewnia wykonania podstawowych elementów pilotażowych przewidzianych instrukcją tego samolotu. Poza tym, zgodnie z zasadami metodyki szkolenia pierwsze lądowania w trakcie przeszkalania na nowy typ samolotu, powinny być wykonywane na klapach wychylonych do pozycji 44º (do lądowania), z zatrzymaniem się po zakończonym dobiegu. Następnie pilot powinien zakołować na miejsce startu, a w tym czasie instruktor ma okazję do przekazania mu uwag o locie. Dopiero w dalszych lotach przeszkalany pilot powinien zaznajamiać się z charakterystyką samolotu lądując na klapach w położeniu startowym i bez klap, a także ze startami z konwojera. Pierwszy lot po kręgu pilot zakończył lądując z klapami w położeniu startowym. Samolot przyziemił przy znakach i instruktor ponownie dał komendę do startu, również z konwojera, do drugiego lotu po kręgu. Po przejściu na wznoszenie, na wysokości około 30 m, silnik zaczął tracić moc i wystąpiły przerwy w pracy. Instruktor kilkakrotnie ruszył manetką gazu, wtedy silnik na około 2 s. wznowił pracę, po czym ponownie zaczął przerywać. Instruktor przejął stery i podjął decyzję o wykonaniu lądowania awaryjnego, z odchyleniem toru lotu w prawo. Po zdławieniu silnika samolot przyziemił z przepadnięciem, na polu około 12 m za zachodnią granicą lotniska. Rozkład startu, trajektorię lotu i awaryjnego lądowania przedstawiono na zdjęciu poniżej. Trajektoria lotu i awaryjnego lądowania Aby nie wtoczyć się do głębokiego wykopu z torami kolejowymi, biegnącymi za lotniskiem i ominąć przeszkody terenowe (patrz zdjęcie powyżej) instruktor Strona 5 z 11

wykonywał dobieg po łuku. Samolot zatrzymał się z pracującym jeszcze silnikiem. Pilot zapytał instruktora czy ma wyłączyć iskrowniki i po uzyskaniu potwierdzenia wyłączył je, a następnie wyłączył zasilanie obwodów elektrycznych i zamknął zawór paliwa. Po tych czynnościach załoga opuściła samolot i wykonała oględziny uszkodzeń. Zakres uszkodzeń udokumentowano fotograficznie. Nikt z członków załogi nie odniósł obrażeń. Szkic dobiegu samolotu Po lądowaniu zasłonki silnika i chłodnicy oleju były otwarte. Wloty powietrza do gaźnika i chłodnicy oleju były czyste jak to pokazano poniżej. Widok samolot od przodu stan jak po lądowaniu Strona 6 z 11

Na miejsce wypadku przybył szef wyszkolenia, który powiadomił o wypadku dyrektora aeroklubu. W porozumieniu z PKBWL wykonano szkic i zdjęcia z miejsca wypadku, przeprowadzono wstępne oględziny samolotu. Pływakowe wskaźniki paliwa pokazywały znaczne różnice w stanie paliwa w zbiornikach skrzydłowych. Paliwomierz lewego zbiornika Paliwomierz prawego zbiornika Po tych czynnościach samolot odholowano do hangaru i zabezpieczono do dyspozycji PKBWL. W dniu następnym po zdarzeniu przedstawiciel PKBWL dokonał szczegółowych oględzin samolotu. Udokumentowano fotograficznie zakres uszkodzeń patrz zdjęcia w p. 6 raportu. Sprawdzono filtr paliwa i paliwo z odstoju - były czyste. Filtr paliwa po demontażu. Brak śladów zanieczyszczeń. W dniu 21.11.2007 r. na lotnisku Aeroklubu Rybnickiego przeprowadzono komisyjne oględziny samolotu, w tym szczególnie silnika. W wyniku oględzin nie stwierdzono Strona 7 z 11

niesprawności żadnych instalacji jak i elementów sterowania silnikiem. Po założeniu sprawnego śmigła i uzupełnieniu paliwa silnik został uruchomiony. Przeprowadzono pełną próbę silnika. W trakcie próby parametry pracy silnika nie odbiegały od zalecanych w instrukcji. Po wyłączeniu silnika, ponownie wykonano jego oględziny zewnętrzne i sprawdzono świece zapłonowe. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół z oględzin załączono do dokumentacji wypadku. Komisja analizując okoliczności i przebieg zdarzenia przyjęła do rozważań dwie najbardziej prawdopodobne przyczyny wypadku, a mianowicie: -zadławienie silnika na skutek gwałtownego otwarcia przepustnicy przy przechłodzonych głowicach. -niedrożność lub ograniczoną drożność instalacji paliwowej samolotu. Pierwsza z możliwych przyczyn - zadławienie silnika po gwałtownym otwarciu przepustnicy, mogła wystąpić ponieważ zniżanie samolotu z otwartymi zasłonkami chłodzenia silnika mogło doprowadzić do przechłodzenia głowic silnika. Jednak taka sytuacja była mało prawdopodobna, ponieważ temperatura otoczenia w tym dniu była na tyle wysoka (izoterma zero na wysokości 2400 m AMSL), że wszystkie loty wykonywano z otwartymi zasłonkami chłodnic oleju i silnika. Poza tym, w takim przypadku zadławienie silnika, następuje zwykle natychmiast po szybkim otwarciu przepustnicy, a w badanym przypadku silnik zaczął przerywać i tracić moc dopiero kiedy samolot był w fazie wznoszenia, na wysokości około 30 m. Drugą z możliwych przyczyn wypadku mogła być ograniczona drożność instalacji paliwowej. Całkowitą niedrożność instalacji możemy wykluczyć, ponieważ na małych obrotach, po dobiegu, silnik nadal pracował i został wyłączony przez pilota dopiero na polecenie instruktora. Ograniczona drożność instalacji paliwowej może spowodować mniejszy dopływ paliwa do gaźnika niż zapotrzebowanie wynikające z pełnego otwarcia przepustnicy podczas startu z konwojera i wznoszenia. Na ograniczoną drożność części instalacji paliwowej wskazuje również, stwierdzona bezpośrednio po wypadku, znaczna różnica w stanie paliwa w obu zbiornikach, w tym szczególnie niski stan paliwa w zbiorniku prawym - ok. 10 l. Jeżeli przyjmiemy dopuszczalny błąd wskazań paliwomierza pływakowego (+/- 8 l) to rzeczywisty stan paliwa mógł być nawet znacznie mniejszy i wynosić nawet ok. 2 l. Strona 8 z 11

Ograniczony dopływ paliwa do gaźnika może być spowodowany wieloma przyczynami m.in.: małą ilością paliwa w zbiornikach lub wykonywaniem startu z zaworem odcinającym przełączonym na jeden zbiornik, niedrożnością zaworków i/lub przewodów odpowietrzenia instalacji paliwowej oraz korkami gazowymi lub powietrznymi w przewodach paliwowych. Schemat instalacji paliwowej pokazano poniżej. Jak widać, prawa i lewa część układu paliwowego łączą się ze sobą na zaworze odcinającym - nr 9. Przed zaworem odcinającym obie części układu paliwowego są rozdzielone. Schemat ukladu paliwowego samoltu PZL 104 WILGA 35 Szczegółowe oględziny samolotu i próby pracy silnika wykonane komisyjnie wykluczyły niesprawność elementów instalacji paliwowej, w tym: przewodów paliwowych, filtra paliwa, zaworków odpowietrzających i zaworu odcinającego. Korki gazowe, z uwagi na wykonywanie lotu w godzinach wieczornych, należy także wykluczyć jako przyczynę nierównomiernej pracy silnika. Ponieważ próba silnika po wypadku wykazała pełną jego sprawność, pozostaje więc konieczność przeanalizowania wpływu znacznej różnicy poziomu paliwa w zbiornikach, w tym szczególnie niski poziom paliwa w zbiorniku prawym, na możliwość zmniejszenia dopływu paliwa do gaźnika podczas startu. W trakcie badania Komisja założyła, że samoloty tankuje się zbliżoną ilością paliwa do obu zbiorników. Podczas lotów do obowiązków pilota, a tym bardziej instruktora, należy okresowa kontrola stanu paliwa w zbiornikach skrzydłowych. W przypadku stwierdzenia nierównomiernego poboru paliwa z poszczególnych zbiorników można Strona 9 z 11

występującą różnicę regulować przełączającodpowiednio zawór główny, a gdyby to nie pomagało należy przerwać loty i usunąć usterkę ograniczającą drożność prawej lub lewej strony instalacji paliwowej. Wg Komisji kontrola stanu paliwa w czasie lotu w samolocie PZL-104 Wilga jest utrudniona z powodu znacznej tolerancji wskazań pływaków (+/-8 l na zbiornik) jak i miejsca zabudowy wskaźników na skrzydłach. Piloci zajmujący miejsca na przednich fotelach w kabinie samolotu mogą sobie wzajemnie przysłaniać głowami wskaźniki, utrudniając tym samym prawidłowy odczyt stanu paliwa. Z przebiegu okoliczności zdarzenia można wyciągnąć wniosek, że w krytycznym locie ani pilot, ani instruktor nie kontrolowali właściwie w czasie lotów położenia pływaków wskaźników skrzydłowych, co w efekcie doprowadziło do prawie całkowitego wyczerpania paliwa ze zbiornika prawego i prawdopodobnego zapowietrzenia instalacji. Jak już wyżej wspomniano, wg pokładowego dziennika technicznego samolot był zatankowany 155. l paliwa i z takim stanem rozpoczynał dzień lotny. Do chwili wypadku wykonano 16 lotów, a podczas startu do 17. lotu nastąpił wypadek. Łączny czas lotu wg listy wzlotów wynosił wtedy 1 h 43 minuty, a czas pracy na ziemi nie licząc kilkukrotnego podgrzewania silnika i dwóch prób wg listy wzlotów wynosił 18 min. Biorąc pod uwagę realne zużycie paliwa na poziomie ok. 0,9 l/min. to stan paliwa po wypadku obliczony na podstawie czasu lotu wynosił ok. 50 l, a nie 58 l, jakby wynikało z odczytów wskazań paliwomierzy pływakowych. Różnica między odczytem z paliwomierzy i zawartością paliwa w zbiornikach samolotu mieści się jednak w granicach tolerancji odczytu podanej w IUwL, +/- 8 l na zbiornik. Komisji nie udało się wyjaśnić przyczyny tak zróżnicowanego poboru paliwa z poszczególnych zbiorników. Jak już wcześniej stwierdzono wskaźnik pływakowy pokazywał w prawym zbiorniku 10 l. Przyjmując dopuszczalny błąd paliwomierza możemy założyć, że w zbiorniku tym było faktycznie tylko 2 l paliwa. W praktyce oznaczało to, że prawa część instalacji mogła okresowo pobierać powietrze, które tworzyło korki w przewodach paliwowych. Poza tym, przy tak dynamicznej fazie lotu jak start z konwojera, przemieszczanie się niewielkiej ilości paliwa w zbiorniku także mogłoby chwilami odsłaniać króćce wyprowadzające paliwo ze zbiorników i zapowietrzać przewody paliwowe, tworząc korki powietrzne. Przy nagle zwiększonym zapotrzebowaniu paliwa, na skutek pełnego otwarcia przepustnicy, takie korki mogły spowodować chwilowe zmniejszenie dopływu paliwa do gaźnika, czego skutkiem były przerwy w pracy silnika. Strona 10 z 11

15. Przyczyna zdarzenia: wykonywanie startu z konwojera przy krytycznie małej ilości paliwa w prawym zbiorniku, co prawdopodobnie doprowadziło do zapowietrzenia instalacji paliwowej. 16. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia: nie kontrolowanie przez załogę w trakcie lotów stanu paliwa w poszczególnych zbiornikach i rozpoczęcie startu kiedy różnica w napełnieniu zbiorników wynosiła ok. 40 l. 17. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: nie sformułowano. 18. Propozycje zmian systemowych lub inne uwagi i komentarze: nie zaproponowano. Skład członków zespołu badającego lub osoby badającej: Przewodniczący zespołu: mgr inż. pilot inst. Ryszard Rutkowski Członek zespołu: dr inż. Stanisław Żurkowski Członek zespołu: mgr inż. pilot inst. Jacek Bogatko podpis na oryginale ( pieczęć i podpis osoby kierującej zespołem badawczym / nadzorującej badanie z ramienia PKBWL) Strona 11 z 11